水穩(wěn)基層干縮裂縫的危害及對策

江凌

(廣德縣公路管理局   安徽廣德  242200

摘要水穩(wěn)基層干縮裂縫反射到瀝青路面,造成路面出現橫向裂縫,是瀝青路面早期破壞的重要原因。解決水穩(wěn)基層干縮裂縫反射路面,首先是預防,通過改善水泥穩(wěn)定碎石的配合比來提高基層強度,達到降低水泥用量,使基層不出現或少出現干縮裂縫。其次,是在瀝青路面攤鋪前重點檢查,對也出現的干縮裂縫粘貼玻璃纖維布防止反射。水泥穩(wěn)定碎石基層采用粗級配配合比在工程中也已成功應用,并達到預期效果,

關鍵詞  水穩(wěn)基層;裂縫危害;預防與對策;粗級配配合比;應用

引言

水泥穩(wěn)定基層作為高級路面的基層,具有良好的整體特性和穩(wěn)定性,施工機械化程度高,基本可按工廠化工藝施工,質量易控制的特點,從2000年以后,不僅在高速公路上使用,在國省干線公路和市政道路上也廣泛應用。但水穩(wěn)基層干縮裂縫反射到瀝青路面,造成路面出現橫向裂縫,是瀝青路面早期破壞的重要原因。

一、水穩(wěn)基層干縮裂縫危害分析

在安徽省某二級公路K42-K95段路面結構為3cm瀝青砼+4cm瀝青碎石面層+20cm水泥穩(wěn)定碎石基層+40cm天然砂礫底基層,該工程“十五“期間建設,在建成2年內除兩段路面10公里外,其他路段路面均不同程度的出現橫向裂縫的病害,其中K73K95較為嚴重,出現每間隔5-15的橫向裂縫,維修時裂縫已超過5毫米,均出現在重交通流向的一側,同段落的另一側稍少些。在路面維修的同時進行破壞原因調查和分析,總結經驗教訓。

分析發(fā)現路面出現這些裂縫的原因是基層裂縫反射的路面造成的。建設時為提高水泥穩(wěn)定基層的強度,增加了水泥用量,這樣水穩(wěn)基層出現了大量的微小干縮裂縫,水泥計量較高的路段就像水泥砼路面那樣產生了515的裂縫,這些基層裂縫反射到路面上,在重交通特別是超限車輛作用下造成路面和水穩(wěn)基層斷裂,路面整體強度破壞,路面裂縫拓展。路面也由此出現兩種破壞,第一種是雨水流進底基層路基,造成底基層穩(wěn)定性降低,導致瀝青路面出現早期破壞;第二種是雨水在瀝青與水穩(wěn)基層間滲透,帶走水穩(wěn)表面的細集料,致使瀝青面層脫空出現面層破壞。水穩(wěn)干縮裂縫是路面早期破壞的直接原因,路面基層厚度不夠,超載車輛的營運是加速破壞的重要因素。

                                                                    

作者介紹:江凌(1963—)男,安徽宣城人 廣德公路管理局書記、工程師 從事公路建設管理工作

二、對策研究

解決水穩(wěn)基層干縮裂縫反射路面,首先是預防,通過改善水泥穩(wěn)定碎石的配合比來提高基層強度,達到降低水泥用量,使基層不出現或少出現干縮裂縫。其次,是在瀝青路面攤鋪前重點檢查,對也出現的干縮裂縫粘貼玻璃纖維布防止反射。目前,在配合比方面最新研究理論是骨架密實型配合比,水穩(wěn)強度是以混合料壓實后骨料間形成的內摩阻力提高水穩(wěn)強度為主,水泥膠砂料的粘結力為輔,從而減少水穩(wěn)碎石的細集料與水泥的用量,由于細集料用量的減少可以減少基層干縮裂縫出現。但國家規(guī)范尚未修訂,骨架密實型水穩(wěn)基層沒有納入施工規(guī)范的規(guī)定,在設計和工程施工中還沒有得到廣泛的應用,現在較多的做法是在現行規(guī)范規(guī)定的級配范圍內采用粗級配配合比,其理論與骨架密實型水泥穩(wěn)定碎石基層一樣。

三、水泥穩(wěn)定基層采用粗級配配合比在工程中的應用

1. 工程簡介   

工程項目位于安徽廣德縣與浙江長興交界的浙江10省道浙皖連接線廣德段,全長4.4公里,采用二級公路標準,該路主要是廣德縣地材和三個水泥廠生產的水泥熟料外運的通道,重交通比例大,超限嚴重。設計路面結構為 3cmAC13瀝青砼上面層+5cmAM20瀝青碎石下面層+36cm水泥穩(wěn)定碎石基層+24cm級配碎石墊層

2. 基層材料

2.1 水泥

水泥采用廣德縣桐星水泥廠生產的浙江三獅牌“澗巖”P.O 32.5水泥;

2.2 碎石

采用廣德縣地產牛頭山石廠四種規(guī)格石料,19.0-31.5mm碎石,9.5-19.0mm碎石,4.75-9.5mm碎石,0-2.36mm石屑,石質為石灰?guī)r;

2.3

采用工程所在地無污染河流水。

2.4 原材料性質試驗。

水泥:按《通用硅酸鹽水泥》GB175-200T進行標準稠度用水量、初、終凝時間、安定性、膠砂強度(3天)四項指標試驗,均符合標準要求。

碎石:按《公路工程集料實驗規(guī)程》JG42-2005進行壓碎值和篩分試驗,實驗得塑限指數2.6;壓碎值為20.8%;篩分結果如表1;各項指標均符合基層規(guī)范的要求;

3. 配合比設計:

 

各種礦料的篩分結果

礦料

編號

規(guī)格mm

通過下列篩孔(方孔篩,mm)的質量百分比(%

37.5

31.5

19.0

9.5

4.75

2.36

0.6

0.075

 

1#

19.0-31.5

100

86.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 

2#

9.5-19.5

100

100

55.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

 

3#

4.75-9.5

100

100

100

49.5

2.4

1.7

1.7

1.7

 

4#

0-2.36

100

100

100

100

100

81.2

38.6

14.2

 

3.1 混合料配合比實驗

依據表一的數據各種規(guī)格料按不同的比例進行配合比參配,得出符號規(guī)范要求的混合料參配級配如表2

2   混合料參配級配

礦料

編號

參配比例 %

通過下列篩孔(方孔篩,mm)的質量百分比(%

37.5

31.5

19.0

9.5

4.75

2.36

0.6

0.075

1#

20

100

17.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2#

20

100

20

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3#

30

100

30

30

14.9

0.7

0.5

0.5

0.5

4#

30

100

30

30

30

30.0

24.4

11.6

1.3

混合料級配

100

97.2

71.0

44.9

30.7

24.9

12.2

4.8

規(guī)范

上限

100

100

90

68

50

28

22

7

下限

100

90

67

45

29

18

8

0

 3.2 強度實驗:

 根據設計文件要求水穩(wěn)基層無側限抗壓強度大于3.0MPa進行配合比組成設計,采用《無機結合料穩(wěn)定材料擊實實驗方法(T0804­——1994)》丙類方法進行擊實得出最

佳含水量及最大干密度,按水泥計量4.5%、5.0%5.5%、6.0%參配,按最大干密度97%控制靜壓法制備試件,實驗結果如表3

3.3 確定施工配合比

施工配合比按各種材料重量比:

0-2.36mm石屑:(4.75-9.5mm碎石:(9.5-19.5mm碎石:(19.5-37.5mm碎石:水泥=30302020

水泥計量干密度最佳含水量---強度關系

序號

水泥計量%

最大干密度g/cm3

最佳含水量%

平均強度MPa

偏差系數

1

4.5

2.37

4.8

3.5

0.074

2

5.0

2.38

4.8

4.1

0.035

3

5.5

2.38

4.8

5.2

0.063

4

6.0

2.39

4.7

6.1

0.093

從實驗結果看4.5%以上水泥計量都能滿足水穩(wěn)基層無側限抗壓強度3.0MPa要求

4. 施工組織

4.1 機械設備組合

拌合設備采用WCB-4004料倉電子自動配料連續(xù)式水泥穩(wěn)定拌合機,拌合能力250-300/小時;攤鋪設備采用RP751型攤鋪機;壓實設備采用2臺震動壓路機,分別是xs182J型和xsm220型。機械組合方面拌合能力、攤鋪、壓實設備不是關鍵,但配有4個配料倉自動配料的拌合設備應作工程管理的強制要求,不然集料無法準確分級,也難以達到連續(xù)級配;

4.2 施工

36cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層分2層攤鋪,每層18cm厚,上下層施工間隔7天以上,為保證兩層水穩(wěn)的連接,在上層攤鋪前灑水泥漿,上下兩層按各自分項工程進行質量評定。

5. 施工質量

    該工程水穩(wěn)基層除按照《公路路基路面現場測試規(guī)程》JTGE60—2008及《公路工程質量檢驗評定標準》JTGF80/12004進行質量評定合格外,在瀝青路面攤鋪前,對水泥穩(wěn)定基層的干縮裂縫進行重點檢查,沒有發(fā)現干縮裂縫。交工檢測瀝青路面也沒有反射裂縫;目前通車3年多路面仍然沒有出現橫向裂縫。

四、結論

水泥穩(wěn)定碎石基層采用粗級配配合比施工能預防基層出現干縮裂縫,在上述工程中得到應用和檢驗,達到了預期效果,目前在其他項目上也廣泛的應用。