軌道電路分路不良是影響鐵路行車安全的高度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),嚴(yán)重危及行車安全。為了克服軌道電路分路不良問題,現(xiàn)場(chǎng)采用高壓脈沖軌道電路解決。本文通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工改造過程中發(fā)生兩起典型故障的分析,提出了高壓脈沖軌道電路改造施工的注意事項(xiàng)及預(yù)防方法。
關(guān)鍵詞:高壓脈沖 典型故障 預(yù)防
1 軌道電路分路不良的現(xiàn)狀
目前我局站內(nèi)電氣化區(qū)段以25 Hz相敏軌道電路為主,25 Hz相敏軌道電路雖因具有諸多優(yōu)點(diǎn)而得以推廣使用。但由于原設(shè)計(jì)軌面電壓過低和終端阻抗選取值較小,在軌道較長(zhǎng)時(shí)期不過車導(dǎo)致鋼軌生銹時(shí),出現(xiàn)了大量
的分路不良區(qū)段,對(duì)行車安全帶來嚴(yán)重威脅,多年來一直是行車安全控制中的高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前采用高壓脈沖軌道電路對(duì)現(xiàn)有25 Hz相敏軌道電路進(jìn)行改造,是解決分路不良最好的技術(shù)方案之一,通過逐步采用技術(shù)改造,可
大量減少現(xiàn)場(chǎng)軌道電路分路不良區(qū)段,減少軌道電路分路不良對(duì)行車安全的干擾。
2 高壓脈沖軌道電路的特點(diǎn)
高壓脈沖軌道電路是在以前高壓不對(duì)稱軌道電路的基礎(chǔ)上改進(jìn)的,它在保留高壓不對(duì)稱電路設(shè)備簡(jiǎn)單,分路安全,可以防護(hù)極性交叉和斷軌檢查等優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上選用軍品級(jí)別的電子元器件,同時(shí)開發(fā)研制了用于高壓脈
沖軌道電路的抑制器和隔離匹配盒,克服了電子元器件故障率高,抗干擾能力差,不能疊加電碼化等缺點(diǎn),使高壓脈沖軌道電路可以有效的增加輪軌擊穿能力,提高軌道電路的分路靈敏度,解決分路不良問題。
3 改造高壓脈沖軌道電路的典型故障分析
3.1 寶雞南站施工改造后扼流變壓器線圈擊穿故障分析
寶雞南站1DG是在3 V化軌道電路基礎(chǔ)上改造的高壓脈沖區(qū)段,該區(qū)段開通正常運(yùn)行半年后出現(xiàn)紅光帶,故障時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試通道電壓如表一
通過對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)分析,頭部電壓55 V比正常值低一半左右,尾部電壓5 V約占正常值1/6,現(xiàn)場(chǎng)判斷為通道設(shè)備短路故障,對(duì)該區(qū)段兩組極性絕緣分解檢查良好,分解檢查1#道岔安裝絕緣良好,更換送電端發(fā)碼盒,受電
端全部器材故障現(xiàn)象依舊,故障處理人員聯(lián)系廠家技術(shù)人員,在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員幫助下,逐一倒換更換扼流變壓器。當(dāng)更換該區(qū)段空扼流變壓器后故障恢復(fù)。故障原因?yàn)?DG區(qū)段空扼流變壓器三次線圈絕緣層擊穿短路
造成,扼流變壓器型號(hào)BEF-1000A型,原設(shè)計(jì)為3 V化軌道電路專用型號(hào)。該型號(hào)扼流變壓器Ⅰ、Ⅲ次線圈之間最高匝數(shù)比為1∶30,軌道電路正常工作時(shí)扼流變壓器Ⅰ次脈沖電壓約115 V時(shí),Ⅲ次線圈感應(yīng)電壓
115V×30≈3500 V左右,在長(zhǎng)時(shí)間高電壓沖擊下造成Ⅲ次線圈絕緣層擊穿短路。寶雞南站1DG區(qū)段為高壓脈沖廠家產(chǎn)品試驗(yàn)區(qū)段,施工時(shí)因空扼流區(qū)段無受電端設(shè)備,廠家技術(shù)人員未更換該區(qū)段原3 V化軌道電路專用扼流
變壓器造成該故障的發(fā)生。
3.2 固川站高壓脈沖電路區(qū)段機(jī)車信號(hào)掉碼故障分析
固川站7DG是軌道電路分路不良區(qū)段,改造成高壓脈沖軌道電路區(qū)段開通正常運(yùn)行一個(gè)月之后,機(jī)信反饋在該股道1G區(qū)段運(yùn)行時(shí)有機(jī)車信號(hào)掉白燈現(xiàn)象,該股道是到發(fā)線,電碼化電路如圖1。
1道由1G、7DG、5-7WG三個(gè)軌道電路區(qū)段組成,采用25 HZ疊加移頻方式實(shí)現(xiàn)電碼化,發(fā)碼方式為列車占用發(fā)碼,該軌道兩端設(shè)置S1FS、X1FS兩個(gè)發(fā)送送盤發(fā)送不同載頻的移頻信號(hào),機(jī)車接收運(yùn)行方向的移頻信
息。上行方向接車時(shí),由S1FS發(fā)碼,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試1G、7DG、5-7WG三個(gè)區(qū)段機(jī)車信號(hào)入口電流合格。微機(jī)監(jiān)測(cè)回放分析發(fā)現(xiàn)S1FS電壓、電流日曲線對(duì)比正常曲線發(fā)現(xiàn)異常,列車占用1G后并在該區(qū)段運(yùn)行時(shí),隨著列車運(yùn)行
移頻發(fā)送電壓平滑降低,發(fā)送電流由425 mA逐漸上升到680 mA,之后電碼化發(fā)送電流出現(xiàn)異常,發(fā)送工作電流突然由680 mA下降到10 mA,30 s后上升至550 ma,曲線分析得出發(fā)送電流曾出現(xiàn)30 s中斷,造成機(jī)車信號(hào)
掉碼。微機(jī)監(jiān)測(cè)調(diào)看回放站場(chǎng)信息,發(fā)現(xiàn)電碼化發(fā)送電流中斷時(shí)列車在1G區(qū)段運(yùn)行,列車占用7DG后發(fā)送電流曲線正常,對(duì)機(jī)械內(nèi)器材及配線進(jìn)行逐一檢查,發(fā)現(xiàn)7DGCJ配線有一處假焊,當(dāng)列車運(yùn)行至機(jī)械室附近時(shí),因
震動(dòng)引起7DGCJ錯(cuò)誤落下,7DGCJ落下提前切斷1G發(fā)碼電路,造成電碼化發(fā)送電流中斷30秒,列車在1G區(qū)段運(yùn)行時(shí)機(jī)車信號(hào)掉碼, 對(duì)7DGGJ配線假焊進(jìn)行處理后機(jī)車信號(hào)工作恢復(fù)正常。
4 改造高壓脈沖軌道電路施工安全預(yù)防措施
。1)高壓脈沖軌道電路每區(qū)段功率約60 W,瞬時(shí)最大功率可達(dá)到1000 W,設(shè)備器材工作在脈沖高電壓,大電流工作狀態(tài),原25 Hz相敏軌道電路工作電壓低、電流小,器材耐壓等級(jí)低,施工改造時(shí)必須按設(shè)計(jì)圖對(duì)該
區(qū)段器材進(jìn)行更換,拆除原25 Hz設(shè)備器材,在施工前編制施工拆配線圖表,重點(diǎn)檢查室內(nèi)并聯(lián)的防雷元件,防雷補(bǔ)償器等設(shè)備配線是否拆除干凈,不留安全死角。
(2)施工中修改配線嚴(yán)格執(zhí)行一個(gè)操作,一個(gè)監(jiān)護(hù)驗(yàn)收制度,確保施工修改配線聯(lián)接正確,焊線焊點(diǎn)飽滿圓滑。
。3)在施工中應(yīng)配備一套高壓脈沖軌道電路備用器材,以備應(yīng)急故障處理。
(4)對(duì)技術(shù)改造后的高壓脈沖軌道電路區(qū)段每月月初定期進(jìn)行軌道電路分路試驗(yàn),測(cè)試軌道電路分路殘壓分路滿足條件。
5 結(jié)語
本文通過對(duì)高壓脈沖軌道電路施工改造中兩起典故障的分析,總結(jié)施工中的教訓(xùn),歸納出幾點(diǎn)預(yù)防措施,今后幾年將有大量的分路不良軌道電路區(qū)段要進(jìn)行高壓脈沖改造,供同行借鑒參考。
參考文獻(xiàn)
[1] 高壓脈沖軌道電路培訓(xùn)教材[M].
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