一、旋挖鉆機器動力頭扭矩不足

故障現(xiàn)象:旋挖鉆機器在鉆孔施工的時候動力頭扭矩不足,動力頭正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速都不夠,動力頭馬達和減速機器運轉(zhuǎn)的時候存在異響。

故障分析:動力頭扭矩不足,可以從液壓和機器械兩方面考慮:1.液壓系統(tǒng)液壓油壓力不足;2.動力頭馬達故障、減速機器故障或齒輪箱故障等。

故障理由:

1.先導壓力不足或者溢流閥調(diào)定壓力過低;

2.動力頭馬達損壞或者液壓油泄漏量大;

3.動力頭減速機器零部件受損;

4.動力頭齒輪箱機器械裝置損壞。

排故方法:

1.檢測液壓系統(tǒng)主系統(tǒng)壓力正常,表示液壓系統(tǒng)沒存在問題,考慮機器械損壞;

2.在檢測液壓系統(tǒng)的過程中,發(fā)現(xiàn)動力頭運轉(zhuǎn)的時候減速機器和馬達存在小范圍的周期性異響。拆卸動力頭馬達,檢測馬達及輸出軸,正常;

3.拆下減速機器,拆卸減速機器。注意:拆卸的時候,應當保持拆卸環(huán)境的清潔,注意拆卸順序,以便安裝。仔細檢測減速機器內(nèi)部,結(jié)果發(fā)現(xiàn)齒輪損傷。拆卸減速機器的時候應注意零部件排列順序,所存在螺栓墊片和零部件都要清洗一遍,同的時候在安裝的時候要保持減速機器內(nèi)部清潔;

4.換下?lián)p壞的齒輪,重新安裝減速機器和馬達,恢復鉆機器動力頭,鉆機器恢復正常工作。

排故體會:動力頭減速機器機器械損壞會引起動力頭輸出扭矩不足,而且能聽見異響,一定要注意及的時候發(fā)現(xiàn)問題,防止損壞范圍擴大。

二、旋挖鉆機器壓繩器不能轉(zhuǎn)動

故障現(xiàn)象:旋挖鉆機器壓繩器卡滯,不能轉(zhuǎn)動,鋼絲繩磨損嚴重。

故障分析:壓繩器轉(zhuǎn)不動,鋼絲繩磨損嚴重,一般是壓繩器保養(yǎng)不及的時候,壓繩器內(nèi)缺少潤滑油,導致壓繩器轉(zhuǎn)動不靈活、變形,甚至壓繩器內(nèi)部軸承損壞、卡滯,壓繩器磨損鋼絲繩。

故障理由:

1.壓繩器內(nèi)部缺少潤滑油脂;

2.壓繩器變形;

3.壓繩器內(nèi)部軸承損壞,卡滯。

排故方法:

1.現(xiàn)場檢測壓繩器,未變形,壓繩器表面磨損嚴重;

2.拆開壓繩器,檢測發(fā)現(xiàn)壓繩器中缺少潤滑油脂;

3.進一步拆卸壓繩器,發(fā)現(xiàn)壓繩器內(nèi)部軸承損壞,造成壓繩器不能轉(zhuǎn)動;

4.換下壓繩器內(nèi)部軸承,重新安裝壓繩器,加注潤滑油脂,故障排除。 

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三、旋挖鉆機器桅桿油缸漏油,立桅不垂直

故障現(xiàn)象:旋挖鉆機器桅桿油缸漏油,立桅不垂直。

故障分析:桅桿油缸活塞桿頭斷裂或桅桿油缸油封損壞導致桅桿油缸漏油;立桅不垂直,可以從油缸和桅桿油缸平衡閥著手,油缸內(nèi)泄或平衡閥內(nèi)泄也可導致桅桿立桅不垂直。

故障理由:

1.桅桿活塞關節(jié)頭斷裂;2.桅桿液壓油缸油封損壞;3.平衡閥內(nèi)泄。

排故方法:

1.、檢測發(fā)現(xiàn)油缸活塞關節(jié)頭存在裂痕,進一步排查:把桅桿油缸拆卸檢測,發(fā)現(xiàn)油缸表面存在一些明顯的斑點和淺凹槽;

2.打開整個油缸和油封發(fā)現(xiàn)油缸油封損壞和o型圈損壞,墊圈存在開裂的現(xiàn)象導致油缸漏油;

3.換下油封、密封圈和墊圈,把油缸重新裝好。測試無泄漏現(xiàn)象,鉆機器恢復正常。

排故體會:旋挖鉆機器主卷揚鋼絲繩在操作不當?shù)臅r候,會碰觸到桅桿油缸的活塞桿外表面,這導致油缸活塞桿表面受損出現(xiàn)凹槽,這樣致使油缸密封件損壞出現(xiàn)油缸漏油現(xiàn)象。桅桿油缸泄漏會導致立桅不直、立桅和倒桅桅桿油缸不同步等故障。出現(xiàn)故障的的時候候應該及的時候排除和維修,不讓故障擴大。

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四、旋挖鉆機桅桿立桅、倒桅時偏斜四、旋挖鉆機桅桿立桅、倒桅時偏斜

故障現(xiàn)象:

鉆機立桅、倒桅偏斜,桅桿油缸不同步。

故障分析:

桅桿不同步可以從以下方面考慮:立桅、倒桅時電比例閥開啟大小不一致引起,若調(diào)整電流沒有明顯好轉(zhuǎn),則考慮桅桿油缸平衡閥故障,如果平衡閥沒有卡滯且調(diào)整閥芯開度無明顯好轉(zhuǎn),則是油缸本身存在內(nèi)泄問題。

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故障原因:

1.立桅、倒桅電比例閥開啟大小不一致;

2.桅桿油缸平衡閥問題;

3.桅桿油缸密封件損壞,油缸內(nèi)泄。

排故方法:

1.開機,輸入密碼進入顯示屏幕設置頁面,調(diào)整電比例閥開啟電流為950mA和850mA,調(diào)整過后發(fā)現(xiàn)鉆機立桅、倒桅速度明顯減慢,但是故障依舊,可以確定跟電流無關;

2.拆卸、清洗平衡閥,發(fā)現(xiàn)平衡閥無卡滯現(xiàn)象,調(diào)整平衡閥開度,鉆機立桅、倒桅沒有明顯好轉(zhuǎn);

3.將油缸拆下來打開后發(fā)現(xiàn)一油缸密封件損壞。更換該油缸活塞密封件后,鉆機立桅、倒桅無明顯偏斜,故障排除。

排故體會:

旋挖鉆機立桅、倒桅偏斜問題主要考慮從三個方面入手:

第一電路方面;

第二液壓油路方面,檢查液壓油路是否正常;

第三考慮平衡閥和油缸,平衡閥泄漏和油缸密封件損壞導致油缸內(nèi)泄。

五、旋挖鉆機回轉(zhuǎn)抖動

故障現(xiàn)象:

一臺SR220旋挖鉆機,整機工作時間為8793小時。發(fā)動機工作在1檔,做回轉(zhuǎn)動作時回轉(zhuǎn)抖動嚴重;放在10檔時有輕微抖動,主泵1壓力波動大?蛰d試其它動作:當泵1提供液壓油時泵1的壓力就有擺動。當主泵2單獨供油時工作正常。

故障分析:

回轉(zhuǎn)動作時回轉(zhuǎn)抖動一般是:回轉(zhuǎn)主壓力油抖動使回轉(zhuǎn)斷續(xù)動作,從而導致回轉(zhuǎn)抖動。

故障原因:

1.回轉(zhuǎn)先導油路故障導致故障;

2.回轉(zhuǎn)繼電器工作不穩(wěn)定導致故障;

3.回轉(zhuǎn)馬達損壞導致故障;

4.主泵損壞導致故障。

排故方法:

1.檢測先導油路油壓,壓力不正常。1檔時先導油路壓力為19bar;10檔時先導壓力達到38bar,但壓力比較穩(wěn)定,不會引起回轉(zhuǎn)抖動。故排除先導油路故障及回轉(zhuǎn)繼電器故障;

2.假如是回轉(zhuǎn)馬達損壞就不會引起其它動作的抖動。而做其它動作時主壓力也隨著改變,故可排除回轉(zhuǎn)馬達損壞;

3.跟據(jù)故障現(xiàn)象及檢測結(jié)果判斷為主泵及先導泵損壞。更換主泵及先導泵后鉆機工作正常。

排故體會:

更換主泵及先導泵后鉆機工作正常。