含泥量較高的機制砂應(yīng)用到工程中,對水泥混凝土的耐久性性能和經(jīng)濟性有很大的影響。如何減少高含泥量機制砂對水泥混凝土耐久性性能和經(jīng)濟性的不良影響,就要在生產(chǎn)過程中控制好機制砂中的含泥量,同時又要保留其中的石粉含量。本文就河灘料機制砂生產(chǎn)過程中降低含泥量的研究。 

  集料是混凝土主要的組成部分,集料分為粗集料和細集料,其各項性能的好壞不但直接影響到混凝土的工作性能和力學(xué)性能,而且對聚羧酸高性能減水劑也有較大的影響。粗集料中的含泥量與細集料相比,可以忽略不計,因而可以認(rèn)為對混凝土性能影響較大的是細集料(砂子)的含泥量。
 
  集料中的泥土對減水劑分子有較強的吸附作用,從而致使減水劑達不到預(yù)期的減水效果,更引發(fā)了混凝土塌落度損失過大過快現(xiàn)象,對混凝土后期強度也有副作用。相關(guān)文獻表明砂子中的含泥量對混凝土的影響是很大的,從混凝土工作性來說,它影響了混凝土的坍落度及坍落度損失,從混凝土的力學(xué)性能來說,當(dāng)砂子含泥量超過3% 就會對混凝土強度、耐久性有影響。在工程中,混凝土塌落度損失過大過快,一方面不利于混凝土的運送,另一方面不利于工人施工,一般都是通過提高外加劑的摻量或者增加用水量來解決的,外加劑摻量的增加,提高了工程的成本;而用水量的增加,降低了混凝土的強度和耐久性。 
 
  本實驗的目的在于探索有效減少機制砂生產(chǎn)過程中含泥量的方法,從源頭(機制砂生產(chǎn)線)控制機制砂中的含泥量,對砂場制砂工藝進行改進。通過調(diào)整砂率,在減少含泥量的同時,也要保留其中的粉料,因為機制砂中所含的細粉能替代部分摻合料,與水泥凈漿共同填充包裹砂粒,這樣既增加了膠凝材料的漿體,又減少了膠凝材料的用量,同時還改善了混凝土的工作性能和力學(xué)性能。 
 
  1.砂場工藝改進 
 
  1.1傳統(tǒng)機制砂生產(chǎn)工藝 
 
  砂場原有的生產(chǎn)工藝,首先石料進行篩分,篩分之后的原砂直接通過傳送帶傳送到清洗池進行清洗。其余部分進行破碎篩分,達到成品粒度要求的物料被送到洗池清洗,清洗后由成品輸送帶輸出即為成品;未達到成品細度要求的物料從振動篩返回制砂機重新加工. 
 
  1.2砂場工藝改進方法 
 
  由于砂場采用的原料是從河流里面挖出的鵝卵石,經(jīng)過對其制砂原料和原有生產(chǎn)工藝研究,得出機制砂中的含泥量主要來源于鵝卵石中所含有的原砂,因為為了進一步減少機制砂中的含泥量,根據(jù)現(xiàn)有條件,對其原有制砂工藝進行改進具體措施如下:
 
 。1)制砂原料鵝卵石進行篩分的同時,用流水進行清洗,這樣不但對鵝卵石中的原砂進行了初步清洗,也清洗掉了鵝卵石上附著的泥土。 
 。2)更換振動篩的篩網(wǎng),要求篩孔不大于5mm。 
 。3)原砂提升出加水(加強對原砂含泥量的清洗)。 
 。4)減緩減小流入機制砂池的水量,同時加大機制砂池的容量,使粉料不被沖走。 
 。5)提料斗底部添加一層細孔鐵絲網(wǎng),保證粉料能被正常提起。 
 
  2.試驗 
 
  2.1含泥量 
 
  根據(jù)《公路工程集料試驗規(guī)程》JTG E42-2005對砂場生產(chǎn)的機制砂進行含泥量測試。 
  通過表6和表7可知,用改進后的機制砂試拌同樣配合比的混凝土,當(dāng)同樣滿足工作性能的情況下,不但用水量有了明顯的下降,而且7d抗壓和28d抗壓強度都強于前者。 
  
  通過對機制砂生產(chǎn)工藝進行改進,并與改進前生產(chǎn)的機制砂進行對比,可以得出以下結(jié)論: 
 
 。1)機制砂含泥量過大是導(dǎo)致砼塌落度損失過大過快的主要原因。 
 。2)本方案能有效的降低機制砂生產(chǎn)過程中的含泥量,改進后的機制砂,試拌混凝土,能有效的改善混凝土的工作性能,利于混凝土的施工,值得應(yīng)用推廣。