混凝土防滲墻在深厚覆蓋層的處理
關鍵詞:深厚覆蓋層,防滲墻,成槽,拔管
1概述
1.1工程概況
猴子巖水電站位于四川省康定縣境內,是大渡河干流22級開發(fā)方案的第9個梯級電站,攔河壩為堆石面板壩,最大壩高223.50m,裝機容量1700MW,總庫容7.06億m3。為給大壩基坑創(chuàng)造干地施工條件,在基坑上下游設置了擋水土石圍堰。
1.2圍堰防滲工程設計
圍堰防滲為全封閉塑性混凝土防滲墻上接土工膜斜墻。圍堰高程(上游1709m、下游1700m)以下堰體及堰基覆蓋層采用全封閉塑性混凝土防滲墻防滲,墻底嵌入基巖1.0m,墻厚1.0m,最大墻深80.99m,成墻面積18257m2。
1.3地質條件
據勘探揭示,圍堰河床覆蓋層厚30m~75m,層次結構自下而上可分為4層:
第①層:含漂(塊)卵(碎)砂礫石層,厚約10m~27m;
第②層:粘質粉土層,厚約10m~22m,粘質粉土埋藏深,具液化可能性;
第③層:含泥漂(塊)卵(碎)砂礫石層,厚約15m~37m;
第④層:孤漂(塊)卵(碎)砂礫石層,厚約1m~15m。
1.4工程重點及難點
。1)地質條件復雜、防滲墻成槽難度大
最大成槽深度為80.99m,需穿過孤、漂、塊、卵、碎、砂、礫石及粘質粉土。粘質粉土呈可塑到軟塑狀態(tài),成槽施工時,容易發(fā)生縮孔,導致卡鉆、埋鉆事故發(fā)生;其它地層結構松散、架空嚴重,孤石、塊石粒徑多為1~4m,少量超過7~8m,成槽時,槽孔容易發(fā)生漏漿、坍塌以及卡鉆、埋鉆事故。地質條件之復雜,成槽難度之大,在目前國內已施工的防滲墻工程中少見。
。2)防滲墻在超高水頭條件下運行,對接頭孔施工要求高
本工程上游圍堰運行期最高水頭高達117.5m,而防滲墻設計墻厚僅為1m塑性混凝土,墻體套接厚度不能小于95cm,要求高,必須采用“拔管法”施工接頭孔。
由于塑性混凝土強度低,初凝時間長,采用“拔管法”施工接頭孔,過早拔管,槽內混凝土會坍塌,過遲拔管,存在“鑄管”風險。因此,對槽內混凝土澆筑上升速度及掌握拔管時間的要求極高。
2成槽與拔管施工
2.1成槽施工
2.1.1成槽鉆機選擇
經比選,選用CZ-6、CZ-6A及ZZ-9型沖擊鉆機成槽。該類鉆機鉆頭重量達到4.0~5.0t,能適應各種復雜地層,并具有較好的破巖效果。
2.1.2固壁泥漿的選擇
目前,國內水利水電防滲墻施工所使用的固壁泥漿以膨潤土泥漿為主,由于膨潤土泥漿存在①攪拌后需膨化24小時后才能使用;②長時間靜置后會發(fā)生離析和沉淀,影響固壁效果;③膨潤土價格高,成本大;④廢漿處理困難,容易污染環(huán)境等不足,加之本工程防滲墻工程量大、工期要求緊,需要選擇一種制備速度快、低密度、高粘度、低成本的泥漿。經過現場試驗與實踐,引進使用奈普頓聚合物泥漿,效果較好。
。1)奈普頓聚合物泥漿性能
選擇不用重量的奈普頓配制了不同的泥漿,其泥漿性能指標見表1。
表1奈普頓聚合物泥漿性能試驗成果表
序號配合比
。ㄋ壕刍铮㏄H值粘度(s)
10min1h2h24h48h72h
110000:1.01028.1738.0342.9350.1048.5748.17
210000:1.5929.142.6343.7841.9948.8947.74
310000:2.0929.5742.3143.9152.453.9549.96
410000:2.5930.9743.9244.1658.1555.7654.5
510000:3.01031.5246.6546.764.9556.355.77
610000:3.5932.2447.0953.9278.3676.267.11
710000:4.01033.9150.756.3280.6478.768.81
注:制漿過程中摻入適量20%的氫氧化鈉(片堿)溶液,以調節(jié)PH值。
從表1可以看出:①聚合物泥漿從配制開始,在1~2小時內泥漿粘度快速增長,之后增長變緩,24小時左右達到最大,48小時以后粘度略有下降,但粘度還是相對穩(wěn)定;②聚合物泥漿的粘度隨著奈普頓摻量的增加而增大。
。2)聚合物泥漿制備
。╝)施工準備:修建好兩個漿池,一個為制漿池,容積約100m3,另一個為貯漿池,容積不小于200m3。并在池邊上裝好循環(huán)泵和空氣壓縮機,周邊按國家安全規(guī)范做好防護;
。╞)將清水注入制漿池后,用20%氫氧化納溶液調節(jié)水的PH值在8~10之間,用空壓機攪拌均勻(攪拌時間為10~20分鐘);
。╟)將制漿池循環(huán)泵打開,進行自循環(huán)后,通過泵出水管口慢慢均勻加入奈普頓,摻量為25‰,并用壓縮空氣攪拌1h,測定溶液的黏度;
。╠)若黏度高于40秒,可直接加水稀釋;若黏度小于40秒,可能是由于攪拌時間不夠,需延長攪拌時間,如果仍達不到黏度,可再加入適量奈普頓,并再用壓縮空氣攪拌1h左右,直至滿足要求;
。╡)新制聚合物泥漿存放到儲漿池中備用。
。3)聚合物泥漿的輸送
在制漿站安裝送漿泵并鋪設DN100的供漿管向施工平臺供漿。
。4)泥漿回收和凈化處理
在成槽施工中,抽出孔底的泥漿到沉淀池,通過沉淀、循環(huán)、凈化后再送入槽內;鉆孔清孔時利用泥漿循環(huán)系統(tǒng),將新鮮的泥漿輸送到槽的上部,被使用過的泥漿通過泥漿凈化系統(tǒng),在沉淀池除去沉渣,然后重新送回到槽中;厥盏哪酀{需檢測其黏度,如果黏度低于40秒,需補充奈普頓聚合物,直至滿足要求。
。5)槽孔漏漿的處理
對于槽孔突然發(fā)生泥漿滲漏的特殊情況,在向孔內輸送泥漿的同時,直接向孔內均勻投入奈普頓和片堿,并向槽內補充清水,可以快速堵塞槽孔的漏漿通道。
2.1.3成槽工藝
本工程地質條件復雜,成槽深度大,開始采用傳統(tǒng)的“鉆鑿法”成槽,但出現了多次卡鉆、掉埋鉆頭、漏漿等事故,且事故處理難度極大。通過攻關,改進為“分段鉆鑿法”進行成槽施工,即將每個深槽段劃分成若干個短槽段進行施工,有效減少了槽孔發(fā)生漏漿、坍塌及卡鉆、埋鉆事故的頻率,同時大大降低了處理事故的難度。
“分段鉆鑿法”施工工藝流程為:施工準備→第一段主孔鉆進(10m)→第一段主孔孔底回填粘土(厚約1.0m,便于清孔)→第一段副孔及小墻施工(7m)→第二段主孔鉆進(10m)→第二段主孔孔底回填粘土→第二段副孔及小墻施工(10m),依次循環(huán),直至終孔。
2.2塑性混凝土防滲墻接頭孔“拔管法”施工
2.2.1防滲墻塑性混凝土性能指標
塑性混凝土物理力學性能指標見表2。
表2防滲墻塑性混凝土物理力學性能指標
28d抗壓強度
(MPa)28d抗拉強度
。∕Pa)28d彈性模量
。∕Pa)28d抗折強度
。∕Pa)28d抗?jié)B等級28d滲透系數
。╟m/s)
³5³0.5£2000³1.5³W8£1*10-7
由于塑性混凝土中摻入大量的膨潤土粉和粉煤灰,其凝結時間較長,初凝時間12h31min,終凝時間22h59min。
2.2.2塑性混凝土防滲墻接頭孔“拔管法”施工
。1)拔管機選擇
拔管機采用BG400-1000型全液壓拔管機,接頭管采用圓形結構,接頭管連接方式為插銷軸式。
。2)混凝土接頭管起拔時間控制
防滲墻墻體材料為塑性混凝土,其室內初凝時間為12h31min,終凝時間為22h59min。通過在現場多次模擬試驗,考慮到槽內溫度比地面溫度低,混凝土接頭管起拔時間最終按不小于16小時控制。
。3)槽內混凝土面上升速度控制
按接頭管拔管時間不小于16小時計算,如果槽內混凝土平均上升速度按3m/h控制,開始拔接頭管時,接頭管埋設深度已達到近50m,此深度接頭管難以起拔,極有可能出現“鑄管”事故;如果按槽內混凝土平均上升速度按2m/h控制,開始拔接頭管時,接頭管埋設深度已達到30m,此深度接頭管可以起拔。但槽內混凝土平均上升速度2m/h是規(guī)范要求的下限,由于槽段較深,槽長達到7m,混凝土澆筑過程中,槽孔壁周圍的泥皮會隨混凝土面上升,槽內泥漿會越來越濃,淤積越來越厚,有可能形成泥團,導致混凝土澆筑困難,也可能將泥團裹進混凝土內,直接影響墻體質量。經過比較,最終按槽內混凝土平均上升速度不大于2.5m/h控制,起拔時接頭管埋入混凝土中深度控制在40m內。
。4)拔管
。╝)接頭管微動:混凝土澆筑3~5小時后或起拔壓力達到2-5Mpa,進行微動;
。╞)接頭管起拔:當槽內混凝土面上升達到40m、澆筑歷時達到16h、起拔歷力達到15MPa以內時開始起拔接頭管。在起拔接頭管過程中,當起拔壓力較大時快速起拔接頭管,尤其是壓力突然增大時,則優(yōu)先拔管,確保接頭管安全;
(c)每起拔一節(jié)接頭管后檢查管內泥漿液面,漿面較低時要及時向管內補漿。在最后一節(jié)接頭管拔出前,應把接頭管內補滿泥漿,以防接頭管拔出后出現塌孔事故。
3施工質量評價
3.1墻體質量檢查
(1)鉆檢查孔檢測
防滲墻施工完畢后,共布置檢查孔7個,共做注水試驗49次,計算墻體滲透系數為1.24×10-9~4.89×10-8cm/s,滿足設計要求。
。2)墻體物探檢測
取芯孔單孔平均聲波波速3413~3985m/s;墻體對穿聲波平均波速在3403~3703m/s,大值平均波速為3876m/s,小值平均波速為3310m/s。全景圖像資料反映墻體混凝土澆注實密實度較好。
3.2基坑抽水實測滲漏情況
圍堰施工完畢后,進行基坑抽水和開挖;映楦珊髮崪y滲漏量為1200m3/h左右(包括左右兩巖山體來水),僅為設計標準的10%。
說明施工質量優(yōu)良,防滲效果明顯。
4結語
猴子巖水電站大壩圍堰防滲墻是在深厚覆蓋層進行的,地質條件極其復雜、施工難度大、質量標準高。施工過程中通過引進聚合物泥漿固壁、采用沖擊鉆“分段鉆鑿法”成槽、合理控制80m深塑性混凝土接頭孔拔管起拔時間和混凝土澆筑上升速度,不但保證了工程施工質量,而且減少了復雜地層出現的各類施工事故,提高了施工工效,為混凝土防滲墻在深厚覆蓋層處理上的應用積累了寶貴經驗。
本文選自核心級期刊《價值工程》,《價值工程》創(chuàng)刊于1982年,是經國家新聞出版總署批準公開發(fā)行的經濟綜合性專業(yè)學術期刊,具有國際國內雙刊號,國際刊號ISSN1006-4311國內刊號CN13-1085/N),郵發(fā)代號:18—2,主管單位:河北省科學技術協(xié)會,主辦單位:中國技術經濟研究會價值工程專業(yè)委員會、河北省技術經濟管理現代化研究會!秲r值工程》是中國科技核心期刊(2008年入選)、中國科技論文統(tǒng)計源期刊!秲r值工程》是中國高等教育學會(價值工程分會)會刊、中國價值工程學會會刊。