摘 要:隨著城市建設(shè)發(fā)展,高層建筑物越來越多,深基坑隨之增多。尤其在地下水位高、含水量大、承壓水水頭高的場地,基坑內(nèi)管涌常有發(fā)生。導(dǎo)致地下水滲入,造成基坑浸水,使地基土的強(qiáng)度降低,土層壓縮性增大,嚴(yán)重的引發(fā)周邊建筑物產(chǎn)生過大的沉降,增加土的自身壓力,形成基礎(chǔ)自身沉降,直接影響建筑物的安全。因此在基坑開挖中要注意地下水的活動,尤其要重視管涌現(xiàn)象、及時采取合理、有效措施進(jìn)行治理。
關(guān)鍵詞:深基坑;地下水;承壓水;管涌;注漿
一、工程概況:
蘇州國際財富廣場位于蘇州工業(yè)園區(qū)星原街以東,星漢街以西,蘇華路以南,相門塘以北。由兩棟高層塔樓、裙房及滿鋪地下室組成,建筑面積約197000m2,地下4層。裙樓開挖深度15.55m,東塔樓地上34層,開挖深度16.85m,西塔樓地上45層,開挖深度17.25m;又ёo(hù)形式為“二墻合一”地下連續(xù)墻加三道鋼筋混凝土支撐。
二、工程特點:
1、開挖深度大,整個基坑開挖至基礎(chǔ)底標(biāo)高-15.900m(開挖深度15.4m),東塔樓基坑最大開挖深度約21m。
2、基坑周圍環(huán)境復(fù)雜,尤其北側(cè)的蘇華路紅線寬度37.4米,蘇華路下有蘇州市軌道交通1號線星海街站~星港街站區(qū)間隧道,距離基坑圍護(hù)地墻約13.91m,平行于基坑圍護(hù)布置,區(qū)間底標(biāo)高為-15.9m,基坑圍護(hù)施工及開挖施工對其均有影響;
3、本場地淺部地下水按其埋藏條件,主要為潛水、微承壓水和承壓水。潛水主要賦存于①填土層中。微承壓水主要賦存于④粉土層中,該層夾粉質(zhì)粘土,富水性、透水性一般。承壓水主要賦存于⑦粉土夾粉砂層中(頂標(biāo)高-38.69 ~-32.65,底標(biāo)高-45.36~-36.47),補(bǔ)給來源主要為承壓水的越流補(bǔ)給及地下徑流補(bǔ)給,其富水性及透水性均較好。
三、管涌:
1、管涌發(fā)生:
2012年11月14,裙房區(qū)域墊層澆筑完成;落深區(qū)墊層澆筑完成50%;坑中坑(電梯深井)壓頂梁鋼筋正在綁扎。即將開挖完成開挖東區(qū)(除電梯深井土方外)的最后一塊土方時,在地下連續(xù)墻內(nèi)側(cè)TRD外圍,相對標(biāo)高-17.1米處發(fā)生管涌(詳見下圖)。
2、管涌情況判定及治理:
發(fā)生管涌后,首先業(yè)主會同設(shè)計、勘察、監(jiān)理、施工對管涌情況進(jìn)行判定,判別管涌嚴(yán)重程度,從而確定處理方案。即從涌水渾濁度及帶砂情況、管用口直徑、用水量、洞口擴(kuò)展情況、涌水水頭等判別管涌的嚴(yán)重程度。同時還結(jié)合基坑周圍環(huán)境綜合考慮,尤其距管涌處44米左右的蘇州市軌道交通1號線星海街站~星港街站區(qū)間隧道,距離基坑圍護(hù)地墻約13.91m。
為了減少或平衡動水壓力,分析了管涌的常見應(yīng)急措施,如集水井搶排法、深井降水法、注漿法。為減小影響,考慮涌水量一直保持在12m3/h的現(xiàn)狀,業(yè)主確定了先引導(dǎo)再封堵的原則。采用了施工方便、效果可靠、能有效阻止管涌的排水引流并加固周圍土體的方案。同時對承壓水、地墻變形及地鐵軌道監(jiān)測數(shù)據(jù)提高至每2小時/次,并將監(jiān)測結(jié)果及時上報。其次澆筑墊層混凝土,再次插管入土,形成管井,達(dá)到管井內(nèi)水位與承壓水的平衡;最后管井內(nèi)注漿封堵出水口。
由于總包和分包工作交接,就地取材利用柴油桶,將其兩端割除,用挖掘機(jī)壓入管涌周圍;然后在柴油桶周圍用快干水泥及普通水泥進(jìn)行封堵并快速澆筑柴油桶周圍墊層(混凝土標(biāo)號由C20提高至C40),并將水泵放入柴油桶抽水。當(dāng)晚,上述措施完成后,管涌水僅從柴油桶內(nèi)流出,流量維持在12m3/h。
15日9:00,采用?400鋼管進(jìn)行插管。13:30,開始對鋼管與油桶中間進(jìn)行封堵,由于垂直度不夠,未將涌水口套在鋼管內(nèi),在封堵快要完成時,有水流從墊層下流出,緊急封堵方案失敗。截止18:00,坑外承壓水位下降超過3米并在持續(xù)下降,地鐵檢測數(shù)據(jù)無明顯變化。
16日坑外承壓水水位下降超過4.5米,業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方的相關(guān)人員及專家連夜召開搶護(hù)方案討論會。排除了Ф609鋼管套管引流方案和重晶石粉封堵方案,確定采用聚氨酯及雙液注漿處理方案。同時,對承壓水、地墻、地鐵監(jiān)測頻率加大到半小時1次。注漿管打入墊層下13.5米,18:00開始注漿,共注入聚氨酯2.25噸,至18:45注漿完成。19:30管涌得到有效控制,管涌處及周邊不再涌水。
為防止后期施工期間可能出現(xiàn)的滲、涌水,避免造成基底破壞。17日,對管涌區(qū)域采取墊層加固。即以管涌點為中心鑿除10×10m的素混凝土墊層,重新澆筑C40配筋(?16@100雙層雙向)墊層,壓制管涌點及周邊土體。
四、管涌原因:
本工程地質(zhì)條件差,土體含水量豐富,且有承壓水。管涌發(fā)生地點的地質(zhì)狀況:-17.1~ -20.6為粉質(zhì)粘土,-20.6~ -26.0為粘土,-26~ -32.5為粉質(zhì)粘土,-32.5~ -37.5為粉土加粉砂(本層為承壓水層,承壓水水頭高度-5m)。
管涌發(fā)生機(jī)理 管涌處土層分布
從基坑管涌位置分析,位于地下連續(xù)墻以內(nèi),作為塔樓隔水帷幕TRD(隔斷承壓水)的外圍。地下連續(xù)墻已經(jīng)把微承壓水隔斷,并未隔斷承壓水層,基坑開挖后可能產(chǎn)生基坑突涌。管涌處土層分布如圖所示,深基坑底下土層中存在承壓含水層,在水位差的作用下,基坑土體中存在滲透水流,由于土體的不均勻性,土體中某一部位的土顆粒在滲透水流的作用下發(fā)生運動,使填充在土體骨架空隙中的細(xì)顆粒被滲水帶走而形成涌水通道,形成管涌。
經(jīng)過現(xiàn)場測量,管涌通道為垂直向下,通道直徑約10cm,可測深度15m,初步判斷為勘探孔未封堵或封堵不到位所致。
五、影響分析:
由于準(zhǔn)確分析原因,采用針對性措施和方案,管涌現(xiàn)象得到了控制。管涌發(fā)生后,圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形比較大,監(jiān)測信息起了積極的作用。監(jiān)測內(nèi)容包括:①圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移;②地面沉降;③地下水位④支撐軸力
1、基坑變形情況:
圍護(hù)水平位移管涌前累計最大位移18.39mm,管涌后最大位移18.346 mm。土體水平位移管涌前18.99 mm增大為18.34 mm 。第一道支撐軸力變化不大。第二、三道支撐軸力分別減少122KN和80KN,支撐總軸力仍在設(shè)計預(yù)加值以內(nèi)。說明此次管涌對基坑安全影響不大。
2、水位變化情況:
基坑管涌過程中, 涌水量一直保持在12m3/h,坑外承壓水水位一度下降超過4.5米。管涌治理結(jié)束后,回升3米。說明涌出水量不大,管涌口徑?jīng)]有不斷擴(kuò)大
3、環(huán)境變化情況:
管涌處距離已通車的地鐵一號線僅44m,與地鐵區(qū)間之間的承壓水
層并未隔斷。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示24 小時內(nèi)地鐵沉降1.7mm,向基坑方向位移1.6mm。沒有達(dá)到地鐵的預(yù)警值,沒有對基坑安全造成影響,沒有影響地鐵運營安全,沒有因基坑外地面下沉影響周圍建筑物安全。
【參考文獻(xiàn)】
[1]朱萬連,對深基坑施工中出現(xiàn)流沙和管涌現(xiàn)象的防治,《山西建筑》,2005年08月
[2]陳福正,多項技術(shù)在深基坑管涌處理中的綜合應(yīng)用,《建筑施工》,2011年12月
[3]宋維新,壓密注漿在處理基坑管涌中的作用,《西部探礦工程》,2004年07月
關(guān)鍵詞:深基坑;地下水;承壓水;管涌;注漿
一、工程概況:
蘇州國際財富廣場位于蘇州工業(yè)園區(qū)星原街以東,星漢街以西,蘇華路以南,相門塘以北。由兩棟高層塔樓、裙房及滿鋪地下室組成,建筑面積約197000m2,地下4層。裙樓開挖深度15.55m,東塔樓地上34層,開挖深度16.85m,西塔樓地上45層,開挖深度17.25m;又ёo(hù)形式為“二墻合一”地下連續(xù)墻加三道鋼筋混凝土支撐。
二、工程特點:
1、開挖深度大,整個基坑開挖至基礎(chǔ)底標(biāo)高-15.900m(開挖深度15.4m),東塔樓基坑最大開挖深度約21m。
2、基坑周圍環(huán)境復(fù)雜,尤其北側(cè)的蘇華路紅線寬度37.4米,蘇華路下有蘇州市軌道交通1號線星海街站~星港街站區(qū)間隧道,距離基坑圍護(hù)地墻約13.91m,平行于基坑圍護(hù)布置,區(qū)間底標(biāo)高為-15.9m,基坑圍護(hù)施工及開挖施工對其均有影響;
3、本場地淺部地下水按其埋藏條件,主要為潛水、微承壓水和承壓水。潛水主要賦存于①填土層中。微承壓水主要賦存于④粉土層中,該層夾粉質(zhì)粘土,富水性、透水性一般。承壓水主要賦存于⑦粉土夾粉砂層中(頂標(biāo)高-38.69 ~-32.65,底標(biāo)高-45.36~-36.47),補(bǔ)給來源主要為承壓水的越流補(bǔ)給及地下徑流補(bǔ)給,其富水性及透水性均較好。
三、管涌:
1、管涌發(fā)生:
2012年11月14,裙房區(qū)域墊層澆筑完成;落深區(qū)墊層澆筑完成50%;坑中坑(電梯深井)壓頂梁鋼筋正在綁扎。即將開挖完成開挖東區(qū)(除電梯深井土方外)的最后一塊土方時,在地下連續(xù)墻內(nèi)側(cè)TRD外圍,相對標(biāo)高-17.1米處發(fā)生管涌(詳見下圖)。
2、管涌情況判定及治理:
發(fā)生管涌后,首先業(yè)主會同設(shè)計、勘察、監(jiān)理、施工對管涌情況進(jìn)行判定,判別管涌嚴(yán)重程度,從而確定處理方案。即從涌水渾濁度及帶砂情況、管用口直徑、用水量、洞口擴(kuò)展情況、涌水水頭等判別管涌的嚴(yán)重程度。同時還結(jié)合基坑周圍環(huán)境綜合考慮,尤其距管涌處44米左右的蘇州市軌道交通1號線星海街站~星港街站區(qū)間隧道,距離基坑圍護(hù)地墻約13.91m。
為了減少或平衡動水壓力,分析了管涌的常見應(yīng)急措施,如集水井搶排法、深井降水法、注漿法。為減小影響,考慮涌水量一直保持在12m3/h的現(xiàn)狀,業(yè)主確定了先引導(dǎo)再封堵的原則。采用了施工方便、效果可靠、能有效阻止管涌的排水引流并加固周圍土體的方案。同時對承壓水、地墻變形及地鐵軌道監(jiān)測數(shù)據(jù)提高至每2小時/次,并將監(jiān)測結(jié)果及時上報。其次澆筑墊層混凝土,再次插管入土,形成管井,達(dá)到管井內(nèi)水位與承壓水的平衡;最后管井內(nèi)注漿封堵出水口。
由于總包和分包工作交接,就地取材利用柴油桶,將其兩端割除,用挖掘機(jī)壓入管涌周圍;然后在柴油桶周圍用快干水泥及普通水泥進(jìn)行封堵并快速澆筑柴油桶周圍墊層(混凝土標(biāo)號由C20提高至C40),并將水泵放入柴油桶抽水。當(dāng)晚,上述措施完成后,管涌水僅從柴油桶內(nèi)流出,流量維持在12m3/h。
15日9:00,采用?400鋼管進(jìn)行插管。13:30,開始對鋼管與油桶中間進(jìn)行封堵,由于垂直度不夠,未將涌水口套在鋼管內(nèi),在封堵快要完成時,有水流從墊層下流出,緊急封堵方案失敗。截止18:00,坑外承壓水位下降超過3米并在持續(xù)下降,地鐵檢測數(shù)據(jù)無明顯變化。
16日坑外承壓水水位下降超過4.5米,業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方的相關(guān)人員及專家連夜召開搶護(hù)方案討論會。排除了Ф609鋼管套管引流方案和重晶石粉封堵方案,確定采用聚氨酯及雙液注漿處理方案。同時,對承壓水、地墻、地鐵監(jiān)測頻率加大到半小時1次。注漿管打入墊層下13.5米,18:00開始注漿,共注入聚氨酯2.25噸,至18:45注漿完成。19:30管涌得到有效控制,管涌處及周邊不再涌水。
為防止后期施工期間可能出現(xiàn)的滲、涌水,避免造成基底破壞。17日,對管涌區(qū)域采取墊層加固。即以管涌點為中心鑿除10×10m的素混凝土墊層,重新澆筑C40配筋(?16@100雙層雙向)墊層,壓制管涌點及周邊土體。
四、管涌原因:
本工程地質(zhì)條件差,土體含水量豐富,且有承壓水。管涌發(fā)生地點的地質(zhì)狀況:-17.1~ -20.6為粉質(zhì)粘土,-20.6~ -26.0為粘土,-26~ -32.5為粉質(zhì)粘土,-32.5~ -37.5為粉土加粉砂(本層為承壓水層,承壓水水頭高度-5m)。
管涌發(fā)生機(jī)理 管涌處土層分布
從基坑管涌位置分析,位于地下連續(xù)墻以內(nèi),作為塔樓隔水帷幕TRD(隔斷承壓水)的外圍。地下連續(xù)墻已經(jīng)把微承壓水隔斷,并未隔斷承壓水層,基坑開挖后可能產(chǎn)生基坑突涌。管涌處土層分布如圖所示,深基坑底下土層中存在承壓含水層,在水位差的作用下,基坑土體中存在滲透水流,由于土體的不均勻性,土體中某一部位的土顆粒在滲透水流的作用下發(fā)生運動,使填充在土體骨架空隙中的細(xì)顆粒被滲水帶走而形成涌水通道,形成管涌。
經(jīng)過現(xiàn)場測量,管涌通道為垂直向下,通道直徑約10cm,可測深度15m,初步判斷為勘探孔未封堵或封堵不到位所致。
五、影響分析:
由于準(zhǔn)確分析原因,采用針對性措施和方案,管涌現(xiàn)象得到了控制。管涌發(fā)生后,圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形比較大,監(jiān)測信息起了積極的作用。監(jiān)測內(nèi)容包括:①圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移;②地面沉降;③地下水位④支撐軸力
1、基坑變形情況:
圍護(hù)水平位移管涌前累計最大位移18.39mm,管涌后最大位移18.346 mm。土體水平位移管涌前18.99 mm增大為18.34 mm 。第一道支撐軸力變化不大。第二、三道支撐軸力分別減少122KN和80KN,支撐總軸力仍在設(shè)計預(yù)加值以內(nèi)。說明此次管涌對基坑安全影響不大。
2、水位變化情況:
基坑管涌過程中, 涌水量一直保持在12m3/h,坑外承壓水水位一度下降超過4.5米。管涌治理結(jié)束后,回升3米。說明涌出水量不大,管涌口徑?jīng)]有不斷擴(kuò)大
3、環(huán)境變化情況:
管涌處距離已通車的地鐵一號線僅44m,與地鐵區(qū)間之間的承壓水
層并未隔斷。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示24 小時內(nèi)地鐵沉降1.7mm,向基坑方向位移1.6mm。沒有達(dá)到地鐵的預(yù)警值,沒有對基坑安全造成影響,沒有影響地鐵運營安全,沒有因基坑外地面下沉影響周圍建筑物安全。
【參考文獻(xiàn)】
[1]朱萬連,對深基坑施工中出現(xiàn)流沙和管涌現(xiàn)象的防治,《山西建筑》,2005年08月
[2]陳福正,多項技術(shù)在深基坑管涌處理中的綜合應(yīng)用,《建筑施工》,2011年12月
[3]宋維新,壓密注漿在處理基坑管涌中的作用,《西部探礦工程》,2004年07月