摘要:論文通過對緩傾斜煤層地質(zhì)構(gòu)造斷層帶性質(zhì)及對回采影響范圍的分析,結(jié)合以往過斷層的經(jīng)驗(yàn),對施工成本、產(chǎn)量及安全等多方面進(jìn)行比較,提出了工藝巷配合大直徑深孔預(yù)裂爆破巖石實(shí)現(xiàn)綜放工作面安全、快速地通過斷層的技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)綜放工作面過斷層安全回采。
關(guān)鍵詞:緩傾斜煤層,過斷層,回采,技術(shù)研究
Research on Technology of Gently Inclined Coal Seam acrossGeological Faults
Abstract:With thorough understanding and analysis on geological faults and related influential range of recovery of inclined coal seam,taking into account the past experience of going through faults,comparing cost,production and safety,a technical program is put forward forfully mechanized face going through faults quickly and safely when technical tunnel works together with large-diameter deep hole presplittingblasting rock.Research and proposal of parameters such as tunnel layout,advancement and large-diameter deep hole presplitting blasting,make safe recovery of fully mechanized face across faults possible,which could be refered to for minging on gentle inclined coal seamgeological faults.
Keywords:Gently inclined coal seam;Across faults;Recovery;Technology study
1概況
神華新疆能源有限責(zé)任公司屯寶煤礦位于準(zhǔn)南煤田硫磺溝礦區(qū)西部,北距硫磺溝鎮(zhèn)15km,行政區(qū)屬昌吉市硫磺溝鎮(zhèn)管轄,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力120萬t/a,主要環(huán)節(jié)能力預(yù)留500萬t/a。井田位于阿克德向斜南翼,呈一單斜構(gòu)造。本區(qū)位于天山的北部邊緣強(qiáng)震斷裂帶范圍之內(nèi),地震活動強(qiáng)度大、頻率高。中侏羅統(tǒng)西山窯組是本井田主要含煤地層,區(qū)內(nèi)主要的可采煤層為4~5#、7#、9~10#、14~15#,各煤層均有分叉和合并現(xiàn)象,但層位較穩(wěn)定,有規(guī)律可循,屬較穩(wěn)定型煤層。目前礦井所采煤層為4~5#,平均厚度約7.4m。4#煤層厚度約2.8m,5#煤層厚度約4.6m,4#與5#煤層間的夾矸厚度0.37~2.2m,平均厚度1.3m。夾矸巖性為粉砂巖、細(xì)砂巖。煤層頂、底板巖性均為粉砂巖、細(xì)砂巖。該礦首采區(qū)為+850m水平西翼采區(qū),西翼采區(qū)地層走向北東-南西,傾向北西,傾角10°~24°,東西長約2.3km(由于受F12大斷層影響,該采區(qū)東西實(shí)際走向布置長度為1.5km),南北寬約0.6km。
2開采工作面地質(zhì)構(gòu)造情況
屯寶煤礦開采的1152綜放工作面地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,共有大小斷層8條,其中T1、T2、T3、T4和T6斷層對工作面正常開采影響較大。在回采范圍內(nèi),+918水平巷道共揭露9個斷點(diǎn),+968水平巷道共揭露10個斷點(diǎn),斷距在0.5~7.0m間。采區(qū)內(nèi)T1斷層落差3.0m,T2、T3、T4為組合斷層,落差2.6m~7.0m,T6斷層產(chǎn)狀走向68°、傾向338°、傾角79°、落差1.6~3.0m;所有斷層均與工作面斜交,跨度沿工作面推進(jìn)方向距離為20~226m間,推進(jìn)長度受斷層影響區(qū)域累計(jì)達(dá)537m。該工作面以煤機(jī)切割回采5#煤層為主,放4#煤層為輔,工作面于2008年12月開始回采,從開切巷起推進(jìn)到300m時遇到T6斷層。
3工作面過斷層方案
3.1工作面過斷層方案確定
在認(rèn)真總結(jié)以往過斷層經(jīng)驗(yàn)及分析1152工作面斷層性質(zhì)及對回采影響范圍的前提下,通過施工成本、產(chǎn)量及安全等多方面進(jìn)行比較,經(jīng)反復(fù)研究,最終決定采取工藝巷配合大直徑深孔預(yù)裂爆破巖石方案實(shí)現(xiàn)1152綜放工作面安全、快速地通過T6斷層。
3.2施工工藝巷配合大直徑深孔爆破預(yù)裂技術(shù)
工作面推進(jìn)至T6斷層位置時,靠下順槽段將處在M5煤層底板巖石層位中,為超前解決工作面推進(jìn)過程中預(yù)爆巖石的問題,在巷道巖石處提前施工超前工藝巷,并在超前工藝巷內(nèi)實(shí)施超前預(yù)裂爆破,提前預(yù)爆斷層處的巖石,消除割硬巖對煤機(jī)的損傷,實(shí)現(xiàn)工作面快速推進(jìn)的目標(biāo)。
3.2.1巷道布置
在+918水平下順槽T6斷層下盤煤巖交接處布置工藝巷。接近斷層位置沿?cái)鄬幼呦虿贾脙蓷l主工藝巷,兩條主工藝巷間距約20m,在主工藝巷之間布置副工藝巷,兩主工藝巷通過副工藝巷連接,主、副工藝巷皆處在5#煤底板巖石內(nèi),預(yù)裂孔炮眼布置在副工藝巷間的巖柱內(nèi)和主工藝巷以外的巖石中。
3.2.2工藝巷設(shè)計(jì)
工藝巷的設(shè)計(jì)以最大限度地減少煤機(jī)切割巖石為原則。工藝巷底板標(biāo)高與采面底板標(biāo)高相同。主工藝巷1坡度為+12°,長度45m。主工藝巷2坡度為+7°,長度45m。兩主工藝巷平行布置。副工藝巷長度相同,每條長度20m。根據(jù)煤巖的硬度和工藝巷承載能力確定副工藝巷間的煤巖柱為6.0m。為了不使副工藝巷穿過斷層破碎帶,將兩個主工藝巷布置在斷層下盤巖石中。支護(hù)采用錨桿加錨索聯(lián)合支護(hù)形式,錨桿間排距均為1.0m,巷道頂板采用冷拔絲網(wǎng)支護(hù),兩幫采用菱形鐵線網(wǎng)支護(hù)。考慮煤機(jī)割鐵錨桿時會產(chǎn)生火花和損壞截齒,巷幫支護(hù)錨桿采用玻璃鋼材料錨桿,巷道頂板為預(yù)應(yīng)力錨桿,錨桿直徑18mm,長度2.2m。巷道采用矩形斷面,寬3.0m、高2.8m,掘進(jìn)斷面積8.4m2。
3.2.3掘進(jìn)施工
工藝巷施工同時布置兩個掘進(jìn)面,分別從+918水平下順槽970m處開口施工主工藝巷2以及950m接近T6斷層處開口施工主工藝巷1,當(dāng)兩條主工藝巷迎頭巖石厚度小于0.6m時停止施工。副工藝巷施工由主工藝巷由里向外依次施工,先施工副工藝巷4,然后依次施工副工藝巷3、副工藝巷2、副工藝巷1。副工藝巷由一組掘進(jìn)隊(duì)施工,另一組將主工藝巷施工到位后停工撤出。工藝巷全部施工完畢后對巷道采用半圓木進(jìn)行頂板加強(qiáng)支護(hù),防止采面超前壓力使巷道頂板下沉,點(diǎn)柱間距2.0m,布置于巷道中部。
3.2.4大直徑深孔預(yù)裂爆破技術(shù)
工藝巷施工支護(hù)完畢后對副工藝巷間的巖石和主工藝巷外的巖石布置大直徑預(yù)裂爆破孔,裝大直徑炸藥預(yù)裂爆破巖石,對巖石進(jìn)行預(yù)裂松動,便于煤機(jī)截割同時保證煤巖柱的自身支撐強(qiáng)度
3.2.4.1預(yù)裂爆破參數(shù)
鉆孔φ75mm,副工藝巷間鉆孔長度15m,其他鉆孔長度30m,當(dāng)鉆孔見煤時停止打鉆。鉆孔與采面底板平面平行,開孔位置在巖石暴露厚度的中點(diǎn),鉆孔間距3.0m。使用藥卷規(guī)格φ60mm×300mm×1kg的乳化炸藥,炸藥裝至距孔口6.0m時開始封炮泥,封泥長度3.0m。爆破時每次起爆2個炮孔
3.2.4.2爆破措施
裝藥前用高壓水將孔內(nèi)的煤巖粉清理干凈后,按照先在孔底裝2節(jié)藥卷→裝1節(jié)引藥→裝5節(jié)藥卷→裝1節(jié)引藥→裝5節(jié)藥卷……的順序至孔口6.0m處停止裝藥。裝藥時藥卷間不得有間隙,聯(lián)炮時必須串聯(lián)。在交接班時進(jìn)行預(yù)裂爆破。上班人員下班后切斷采煤工作面所有電器設(shè)備電源,在上、下順槽入口處設(shè)警戒,禁止任何人員入內(nèi),然后開始爆破,將已裝藥的炮孔全部爆破完畢后,解除放炮警戒,檢查氣體正常后恢復(fù)供電。
4、 1152工作面過斷層方案效果及經(jīng)驗(yàn)
1152工作面2009年4月9日推進(jìn)至工藝巷,正式開始過T6斷層,5月11日通過T6斷層,現(xiàn)場實(shí)測檢驗(yàn)結(jié)果如下。
4.1工作面推進(jìn)速度
加快T6斷層走向68°,傾向338°,傾角∠79°,落差H=3.0m,下順槽+918巷道①副工藝巷②副工藝巷③副工藝巷④副工藝巷序號名稱金額(萬元)備注1工藝巷施工費(fèi)68 170m×4000元/m2炸藥費(fèi)用1.45 13元/kg×1120kg3雷管費(fèi)用0.03 100節(jié)×2.93元/節(jié)4打鉆工資費(fèi)0.65 72工×90元/工5巷道支護(hù)補(bǔ)強(qiáng)費(fèi)1.1 14m3木材×800元/m3合計(jì)71.23經(jīng)實(shí)測1152工作面過預(yù)裂巖石段時,煤機(jī)割巖石時的平均速度為2.4m/min,與割煤速度相同,平均每日推進(jìn)3.2m,而以往工作面過斷層時平均每日推進(jìn)約1.5m,比以往工作面過斷層時的推進(jìn)速度快了1倍。1152工作面過預(yù)裂巖石段時平均月進(jìn)度達(dá)到95m,超過了防滅火最低月推進(jìn)度60m的要求,避免了采空區(qū)發(fā)火的危險。
4.2產(chǎn)量提升
完成產(chǎn)量8.85萬t,平均日產(chǎn)3400t,比以往采面過斷層時的平均日產(chǎn)約1000t提高了兩倍以上,保證了生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。
4.3機(jī)電設(shè)備故障影響降低
過斷層期間未發(fā)生因煤機(jī)割巖石而造成的變頻器損壞等電氣故障和煤機(jī)滑靴斷裂等機(jī)械故障。平均每天截齒僅更換8個,比以往采面過斷層時每天節(jié)省截齒20多個,每天節(jié)約費(fèi)用約3000元,提高了設(shè)備完好率,確保了機(jī)電設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.4工藝巷支護(hù)強(qiáng)度的檢驗(yàn)
開采期間采面超前壓力對工藝巷的影響檢測結(jié)果:頂板下沉量平均為220mm,兩幫移近量平均為410mm,幫頂變形量在支護(hù)安全要求的范圍內(nèi)。木支架支護(hù)完好,沒有損壞,巷道壓力局部顯現(xiàn),但對巷道支護(hù)影響不明顯。
4.5大直徑深孔預(yù)裂爆破技術(shù)的效果
副工藝巷之間6.0m寬的巖柱受礦山壓力和預(yù)裂爆破的共同作用,巖石呈塊狀層疊有致地排列,裂隙率較大,巖層整體強(qiáng)度大大降低,使煤機(jī)切割容易,巖塊能隨煤機(jī)切割自行垮落,每塊巖石最大長度不大于0.5m,預(yù)裂爆破效果明顯。而在工藝巷以外的深孔預(yù)裂爆破因四周無自由面的影響,形成半徑約0.2m的破碎壓縮區(qū),巖石的硬度在爆破后沒有明顯的降低,裂隙率沒有明顯增加,效果相對不明顯。
4.6安全管理
4.6.1成立過斷層時期領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)
全面負(fù)責(zé)過斷層時期的安全技術(shù)管理工作,確保各項(xiàng)安全技術(shù)措施落實(shí)到位,保證工作面安全、快速、順利通過斷層。
4.6.2通風(fēng)管理
工藝巷在爆破后,加強(qiáng)對工藝巷的通風(fēng)管理,防止出現(xiàn)瓦斯積聚及超限現(xiàn)象;在回采期間,煤機(jī)割煤經(jīng)過貫通點(diǎn)前,必須對貫通點(diǎn)進(jìn)行瓦斯檢查,必要時進(jìn)行瓦斯排放。
4.6.3頂板管理
回采時加強(qiáng)架前頂板管理,及時前移支架進(jìn)行支護(hù),防止由于工藝巷的超前預(yù)爆破對頂板破壞,而造成超端面距不及時支護(hù)引發(fā)的工作面片幫冒頂事故。
4.6.4爆破管理
防止超前預(yù)爆破中的瞎炮、爆破殘留炸藥或雷管引發(fā)煤機(jī)割煤時造成爆破事故。
4.6.5工作面支護(hù)工程質(zhì)量管理
防止由于工藝巷及超前預(yù)爆破對圍巖造成的破壞,以及受采動影響后,在工作面回采時造成的液壓支架不接頂初撐力不足、登空、倒架、錯架等隱患。
4.6.6貫通安全管理
根據(jù)工作面推進(jìn),提前做好貫通安全技術(shù)措施,加強(qiáng)貫通前支護(hù)、通風(fēng)等各項(xiàng)管理工作,編制專項(xiàng)安全技術(shù)措施。
5過斷層方案取得效益
通過采用施工工藝巷配合大直徑深孔爆破預(yù)裂技術(shù),取得了如下經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
1)1152工作面過斷層與以往采面過斷層期間相比可多出煤5.0萬t,創(chuàng)造產(chǎn)值500萬元;可節(jié)省煤機(jī)截齒520個,節(jié)約資金8萬元(每個截齒154元);減少對煤機(jī)電氣設(shè)備的損壞,同比節(jié)省變頻器一套價值18萬元。去掉工藝巷的費(fèi)用71.23萬元,同比創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約455萬元。
(2)該方案的實(shí)施成功的解決了1152工作面的推進(jìn)速度問題。較以往同比月推進(jìn)度增加45m。按解決60m長度(防滅火最低月推進(jìn)度)占月推進(jìn)度95m的比例,過斷層期間凈增推進(jìn)長度為28.42m,折合產(chǎn)量約3萬t,創(chuàng)效益300萬元。
(3)作業(yè)人員不再進(jìn)入工作面巖壁側(cè)打眼、裝藥、放炮,同時消除了工作面放炮帶來的安全隱患及對機(jī)械設(shè)備的損傷,杜絕了片幫傷人事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了工作面連續(xù)掘進(jìn)、連續(xù)生產(chǎn)。
(4)由于工作面推進(jìn)度的加快,避免了采空區(qū)自燃發(fā)火的危險,杜絕了因自燃發(fā)火而造成的封閉工作面和采空區(qū)瓦斯爆炸等事故的發(fā)生。
(5)伴隨著機(jī)械、電氣設(shè)備的故障率的降低,人員進(jìn)入工作面煤壁側(cè)搶修設(shè)備次數(shù)、時間也相應(yīng)地減少,因作業(yè)環(huán)境不安全因素傷人的風(fēng)險率也大大降低。
6過斷層方案需改進(jìn)的方面
6.1工藝巷的支護(hù)改進(jìn)
一是將幫頂支護(hù)用的金屬網(wǎng)改為阻燃的塑料網(wǎng)。使用金屬網(wǎng)煤機(jī)割煤時金屬網(wǎng)極易纏繞在煤機(jī)滾筒上對煤機(jī)滾筒、截齒造成損傷,并且可產(chǎn)生火花危險。改為塑料網(wǎng)對滾筒及截齒損傷小,纏繞物也易于處理,同時可消除火花的產(chǎn)生。二是將頂板金屬錨桿改為可拆卸錨桿或玻璃鋼錨桿,消除采煤機(jī)截割時火花的產(chǎn)生和降低對截齒的損壞。
6.2巷道掘進(jìn)時間調(diào)整
同時由于工藝巷是在回采期間施工的,造成掘采串聯(lián)通風(fēng),建議工藝巷施工應(yīng)在掘進(jìn)期間完成,在回采前實(shí)施超前預(yù)裂爆破,則可消除回采期間施工產(chǎn)生的隱患。
6.3下順槽巷道形式改進(jìn)
由于工作面下順槽原為皮帶巷,工作面過斷層期間切割落巖后,下順槽除皮帶運(yùn)輸無其他可運(yùn)輸方式,造成巖石直接有由皮帶運(yùn)出,最終混入煤中,影響煤質(zhì)。建議在新布置下順槽皮帶巷時采用機(jī)軌合一布置形式,在過斷層期間,煤機(jī)切割后垮落的巖石可采用斗車裝載后經(jīng)軌道運(yùn)輸,做到煤、矸的分裝分運(yùn),有效提高煤質(zhì),降低灰份。
6.4保證工藝巷施工定位的準(zhǔn)確
要求工藝巷底板標(biāo)高與采面底板標(biāo)高相同。在施工工藝巷前做好地質(zhì)勘察工作,可采用鉆探等工藝提前探明斷層以準(zhǔn)確掌握斷層處頂、底板情況,確保工藝巷施工的方位和坡度,最大限度降低工作面切割巖石量,防止工作面與工藝巷貫通時出現(xiàn)底板錯差。
7結(jié)論
工藝巷配合大直徑深孔預(yù)裂爆破巖石安全、快速過地質(zhì)構(gòu)造斷層帶方案。避免了每個班次都要進(jìn)行打眼、爆破巖石,生產(chǎn)工序多,安全管理難度大,無法實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)的缺點(diǎn)。提高了工作面的效率,有效保證了工作面安全、快速地通過斷層,實(shí)現(xiàn)安全高效發(fā)展。
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