[摘 要] 文章首先介紹壩體水文工程地質(zhì)條件,分析壩體防滲灌漿設(shè)計(jì)、防滲體灌漿方法及工藝,通過灌漿有效解決了壩體滲漏和大壩穩(wěn)定問題。
[關(guān)鍵詞] 水庫(kù)大壩 灌漿 漿砌石壩體 施工技術(shù)
1.工程概況
本水庫(kù)樞紐工程由漿砌石重力壩、輸水管道、壩后式電站等組成。 最大壩高44.00 m,壩頂寬5.00 m,壩軸線長(zhǎng)182.5m,壩底寬35.00 m,壩頂高程1266.03 m,水庫(kù)正常蓄水位為1265.03m,總庫(kù)容為 1032 萬 m3,水庫(kù)是以灌溉防洪為主,兼顧發(fā)電、養(yǎng)殖等綜合利用效益的中型水利工程。工程于1997 年 10 月建成并投入使用。 建壩時(shí),由于施工工藝粗糙等種種原因,運(yùn)行后 ,病險(xiǎn)相繼出現(xiàn) ,2008年9 月經(jīng)相關(guān)單位安全評(píng)估為三類病險(xiǎn)壩 ,列入除險(xiǎn)加固工程。
2.壩體水文工程地質(zhì)條件
根據(jù)鉆孔揭露,壩體漿砌石塊體為粉紅色花崗巖,主要礦物有正長(zhǎng)石、石英、及少量暗色礦物,其中塊石多為弱風(fēng)化,少數(shù)為強(qiáng)風(fēng)化,結(jié)構(gòu)松散。大多數(shù)塊石間不見砂漿,連接不密實(shí)。砌石之間多呈松散堆積狀態(tài),鉆進(jìn)時(shí),多數(shù)孔段無回水,壓水試驗(yàn)時(shí)連水位均無法觀察到 ,砌石間空隙多且大,連通性極好。 前期安全評(píng)估時(shí),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得壩體密度最小為1.76 g/cm3、最大的僅2.12 g/cm3,壩體空隙率極高,壩體漏水嚴(yán)重,水庫(kù)不能正常蓄水。
3.壩體防滲灌漿設(shè)計(jì)
原設(shè)計(jì)壩體防滲灌漿孔為三排, 排距 1 m, 上游排在壩下0+000.1m 處 ,下游排在壩下0+002.1 m 處,中間排在0+001.1 m 處,上 、下游排孔距為2.0 m,中間排孔距為1.0 m,分三序進(jìn)行施工,自孔深1m 開始自上而下每5m一段進(jìn)行灌漿,灌漿壓力根據(jù)試驗(yàn)確定。灌漿水泥使用P.O42.5 級(jí)普通硅酸鹽水泥。防滲標(biāo)準(zhǔn)q<5 Lu。此外,防滲體后至壩址設(shè)計(jì)了孔、排距分別為3 m 的壩體固結(jié)灌漿孔。
其他要求按《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范》(DL/T 5148-2001)執(zhí)行。
4.防滲體灌漿施工技術(shù)
4.1 防滲體灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)
(1)防滲體灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)技術(shù)要求。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求, 生產(chǎn)性試驗(yàn)安排在大壩左岸 0+139~0+144 m 段進(jìn)行。 防滲體灌漿試驗(yàn)采用自上而下分段孔內(nèi)循環(huán)灌漿方法,段長(zhǎng)原則上 5 m 一段,,但當(dāng)鉆孔回水消失,不受段長(zhǎng)限制;灌漿壓力:上、下游排(1~6)m,壓力 0.2MPa ;(6~16)m,壓力0.4 MPa;(16~26)m,壓力 0.6 MPa;26m 以下0.8 MPa;中間排(1~6)m,壓力 0.3 MPa;(6~16)m,壓力0.6 MPa,(16 ~26)m,壓 力 0.9 MPa,26 m 以 下 1.2MPa;分Ⅲ序逐序施工。 在各段規(guī)定壓力條件下,當(dāng)注入率小于1 L/min 時(shí),繼續(xù)灌注 60 min,灌漿結(jié)束;封孔采用導(dǎo)管將孔內(nèi)余漿置換成為水灰比0.5∶1 的濃漿 ,而后進(jìn)行純壓式灌漿封孔。灌漿結(jié)束 7 天后,在試驗(yàn)區(qū)適當(dāng)位置檢查孔,進(jìn)行鉆孔取芯和壓水試驗(yàn)檢查,評(píng)價(jià)灌漿效果。
(2)防滲灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)施工。
按照防滲灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)擬定的施工參數(shù)和技術(shù)要求,完成試驗(yàn)灌漿孔11個(gè),進(jìn)尺 162.78 m,簡(jiǎn)易壓水38 段,灌漿段長(zhǎng)151.78 m,共注入水泥 189.6 t。檢查孔1個(gè),進(jìn)尺 15.5 m,壓水試驗(yàn)3 段,壓水試驗(yàn)結(jié)束后全孔灌入水泥 400 kg。
(3)施工時(shí)出現(xiàn)的特殊情況。
鉆孔孔口回水情況:Ⅰ序排鉆孔時(shí)全部沒有回水,中間還有少量掉鉆;上游排Ⅱ序孔及中間排Ⅲ序孔鉆孔時(shí)上部段回水情況有所好轉(zhuǎn),有少量回水 ;到中間排Ⅲ序孔鉆孔時(shí)回水有明顯好轉(zhuǎn),但是在鉆進(jìn)過程中仍有某些部位仍然出現(xiàn)回水減少,甚至消失,說明壩體內(nèi)空洞通過上、下游排Ⅰ、Ⅱ序孔灌漿后仍存在少數(shù)空隙未得到充分灌注。灌漿段壩坡冒漿情況及處理:在灌漿過程中,出現(xiàn)多處漏漿現(xiàn)象。 特別是剛開始對(duì)下游排Ⅰ序孔灌漿時(shí),從下游壩坡不同高程 處多達(dá)20余處出現(xiàn)冒水和漏漿。灌漿時(shí),冒漿量較小處,隨漿液水灰 比變濃 ,漏漿點(diǎn)逐漸消失, 按正常灌漿方式灌注至結(jié)束標(biāo)準(zhǔn);當(dāng)冒漿量較大,采取用水不漏和棉紗等材料嵌縫、地表封堵方法封堵,再采取低壓、濃漿、限流、限量、間歇灌漿等方法處理 ,灌至結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
灌漿段大量吸漿情況及處理方法:由于壩體裂隙、空洞較多,結(jié)構(gòu)較松散,導(dǎo)致灌漿過程中孔段吸漿量非常大,如下游排的Ⅰ序孔 K21″、K23″孔, 其分別灌注水泥 59.5 t和49.3 t,平均單耗達(dá)到4.25 t/m 和 3.18 t/m。整個(gè)灌漿試驗(yàn)的平均單耗為1.25 t/m。 遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)的 100 kg/m。
4.2 防滲體灌漿技術(shù)要求的補(bǔ)充
通過防滲灌漿生產(chǎn)性試驗(yàn)成果分析,結(jié)合灌漿過程中各種不同情況的處理結(jié)果,經(jīng)深入總結(jié)探討,對(duì)防滲體灌漿技術(shù)要求補(bǔ)充如下:
(1)灌漿材料。防滲體灌漿上、下游排出現(xiàn)大量吸漿時(shí)添加細(xì)砂,要求潔凈,含泥量<3%。 出現(xiàn)漏漿時(shí)摻加水玻璃,摻加比例為3%~5%。
(2)灌漿方法。大壩防滲體灌漿上游排和下游排孔先自上而下用水泥砂漿進(jìn)行充填灌漿, 出現(xiàn)漏漿時(shí)摻水玻璃進(jìn)行堵漏處理,再按防滲體灌漿要求,自下而上分段孔內(nèi)循環(huán)灌漿方法復(fù)灌至結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。 防滲體灌漿中間排采用純水泥漿自上而下分段孔內(nèi)循環(huán)灌漿方法進(jìn)行灌漿。
(3)施工參數(shù):段長(zhǎng)原則上為5 m,但當(dāng)遇孔內(nèi)鉆孔回水消失,即停即灌,不受段長(zhǎng)限制;純水泥灌漿壓力上、下游排(1~6)m,壓力0.2 MPa 、(6~16)m 采用 0.4 MPa,16 m 以
下采用0.6 MPa;中間排(1~6)m,壓力 0.3 MPa,6 m 以下壓力0.6 MPa;充填灌漿當(dāng)孔口無回水 ,采用摻加細(xì)砂 10%~20%進(jìn)行空隙充填灌漿,一旦出現(xiàn)壩外漏漿,結(jié)合摻加水玻璃進(jìn)行,至孔內(nèi)填滿溢漿為止;漿液的水灰比,充填灌漿漿液一律為0.8∶1,摻砂量按 20%左右進(jìn)行;砂漿充填灌滿至孔口返漿,充填灌漿結(jié)束。
雙液灌漿至漏漿現(xiàn)象停止,停止摻加水玻璃,再按純水泥漿灌漿要求灌至結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
(4)灌漿時(shí)地表冒漿處理:灌漿過程中,發(fā)現(xiàn)冒漿、漏漿,應(yīng)先查明原因,根據(jù)漏漿量的大小,選用不同方法處理:如漏漿量較小,按正常灌漿方式灌至結(jié)束標(biāo)準(zhǔn);當(dāng)漏漿量較大時(shí),暫停灌漿作業(yè),對(duì)灌漿影響范圍內(nèi)的廊道、壩坡、結(jié)構(gòu)分縫等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并進(jìn)行封堵處理后再恢復(fù)灌漿;恢復(fù)灌漿時(shí),采取灌注水泥砂漿加水玻璃結(jié)合低壓、限流、間歇、待凝等方法處理。
4.3 防滲體灌漿效果
防滲體灌漿按照設(shè)計(jì)布置和相關(guān)技術(shù)要求,施工完成鉆孔364 個(gè),累計(jì)灌漿段長(zhǎng) 8 161.08 m,灌入水泥 3942.5t,單位注入量 483.1 kg/m,砂480t,水玻璃100t。 防滲體灌漿施工完成后,綜合效果表明防滲體灌漿質(zhì)量良好,達(dá)到預(yù)定效果。
(1)單位注入量逐排逐序減少明顯。 先施工的下游排單位注入量914.7 kg/m,上游排單位注入量643.0 kg/m,后施工的中間排單位注入量193.1 kg/m。 序次上先施工的下游排Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序單位注入量分別為1189.3,1073.3,691.4 kg/m,上游排Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序分別為 952.9,648.8,481.1kg/m,中間排Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序分別為 257.8,231.7,141.8kg/m,逐排逐序減少明顯。
(2)漿砌石內(nèi)空隙充填密實(shí)。壩體隨機(jī)鉆孔容重檢測(cè)試驗(yàn),壩體容重達(dá)到 2.33 t/m3。此外,溢流面開挖揭露,水泥結(jié)石已基本密實(shí)地充填在空隙中,鉆孔巖芯多呈柱狀,膠結(jié)良好。
(3)壩內(nèi)防滲體檢查孔壓水試驗(yàn)透水率均<5 Lu,滿足設(shè)計(jì)要求。防滲體灌漿完成 14天后,施工檢查孔37個(gè),壓水試驗(yàn)190 段,透水率均<5 Lu,全部合格。
5.結(jié)束語
本水庫(kù)壩體漿砌石空隙率高,結(jié)構(gòu)松散,透水性強(qiáng)烈,是形成加固前工程的主要病因。 灌漿時(shí)漿砌石壩體到處出現(xiàn)漏漿,吸漿量大,較大地提高了除險(xiǎn)加固工程費(fèi)用。針對(duì)本水庫(kù)壩體漿砌石空隙率高,結(jié)構(gòu)松散,透水性強(qiáng)烈的特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整灌漿方法、灌漿材料、工藝參數(shù)、特殊孔段處理措施,從根本上保證了防滲體灌漿施工質(zhì)量。
參考文獻(xiàn):
[1]劉慧霞;水電站灌漿平洞固結(jié)灌漿研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年.
[2]張磊;利用堆石混凝土替代漿砌石實(shí)施壩體施工的技術(shù)難點(diǎn)與應(yīng)用前景分析;[J]水利水電技術(shù);2010.07.