簡介: 通過對新西河水庫土壩下游發(fā)生的多次管涌原因的分析,提出了一個導(dǎo)、減、排相結(jié)合的處理方法,工程取得了令人滿意的效果,并大大節(jié)省工程投資,為類似工程提供了借鑒。
關(guān)鍵字:土壩管涌 剩余揚(yáng)壓力 處理措施 導(dǎo)滲 排滲減壓井
1 工程概況
揭東縣新西河水庫位于榕江北河二級支流龍車溪中游,距揭陽市榕城區(qū)北偏西15公里,當(dāng)時為解決下游7.27萬畝農(nóng)田的灌溉用水和滿足壩址上游河床采錫礦需斷流而興建。水庫集雨面積為91平方公里(含上游九重坑、蠻頭山兩水庫集雨面積14.24平方公里),壩址以上干流河長 15 公里,河床平均比降3‰,現(xiàn)水庫是一宗以農(nóng)田灌溉為主,結(jié)合防洪、發(fā)電、供水等效益的中型工程。水庫正常蓄水位41.00m(珠基,下同),相應(yīng)庫容4459萬m3,100年一遇設(shè)計洪水位44.79m,相應(yīng)庫容4920萬m3,1000年一遇校核洪水位47.73m,相應(yīng)庫容5892萬m3。工程于1956年12月動工興建, 1958 年1月竣工時壩頂高程為42.00m,1968年對主壩加高培厚后,現(xiàn)壩頂高程為49.00m,最大壩高37m,壩頂長度450m,壩頂寬5.0m。新西河水庫附近為低丘地帶,土質(zhì)均屬花崗巖風(fēng)化土,偶有大塊花崗石露頭。筑壩土料均為礫質(zhì)或含少量礫的壤土類,用碾壓式施工。在填筑土壩時,在壩前坡腳設(shè)置水平粘土鋪蓋長80m,厚1.0~1.5m,并在壩前坡腳設(shè)置灌漿帷幕一道,帷幕厚度約6m,平均深度9.0m。壩體原排水設(shè)備采用墊褥式反濾層,平鋪伸入壩內(nèi)30m,棱柱體高度2.0m,加壩時采用排水暗溝型式,將原來反濾層排水導(dǎo)出壩外,壩址外仍做反濾設(shè)備,棱柱體高度2.0m。
2 土壩下游管涌及其成因分析
2.1 土壩歷次管涌介紹
新西河水庫自1958年2月開始蓄水以來,土壩壩坡穩(wěn)定,但下游壩腳舊河床處卻多次發(fā)生管涌,現(xiàn)將先后發(fā)生的六次管涌險情(位置詳見圖1:大壩平面布置圖)及處理情況介紹如下表:
土壩下游壩腳舊河床處六次管涌險情及其處理情況表
由上表可見,發(fā)生管涌時的庫水位只有33.15m至42.70m,比水庫校核洪水位47.73m尚低14.58~5.03m,出險后雖經(jīng)多次填筑壩下游鎮(zhèn)壓臺及庫內(nèi)拋土,但仍不能徹底解決問題,必須進(jìn)一步做好壩下游的除險加固工程。
2.2 土壩下游管涌原因分析
為了對管涌原因進(jìn)行探討及采取有效地、徹底地治理措施,1990年由市原水電工程公司對土壩進(jìn)行詳細(xì)的工程地質(zhì)勘探;由多個鉆孔控制得知,大壩壩基河床有一寬約160m作NE-SW方向展布的原新西河(龍車溪)河床沖積層,沖積層從上到下分兩層:上層為中、粗砂、細(xì)礫、砂礫和含卵石、漂石的礫石層,邊部常見含有部分粘土類,上部因采錫礦的原因,部分被挖掘而覆以雜土,堆積松散。大致于標(biāo)高0.36~13.72m之間產(chǎn)出,厚3.65~11.10m,中間厚,兩側(cè)薄。7個砂土樣測試結(jié)果:γ=1.72~1.97×103kg/m3,飽和度Sr=15.20~66%,孔隙比e=0.51~0.59,不均勻系數(shù)Cu=2.36~19.77。即該土層為松散、稍濕至很濕、密實、均勻至不均勻的砂土類。滲透系數(shù)k值室內(nèi)測定最大為1.89×10-1 cm/s,最小為5.90×10-4 cm/s。對鉆孔的注壓水試驗結(jié)果k=1.30×10-2~3.40×10-2 cm/s?梢,滲透系數(shù)較大,已達(dá)產(chǎn)生管涌的水文地質(zhì)條件。而且,歷年來發(fā)生管涌的位置和本次用鉆探推定的舊河床中心部位一致,加上已知壩身及兩肩滲漏很小(滲透系數(shù)k約為1.50~6.48×10-5 cm/s),其它位置也未發(fā)現(xiàn)有較大的滲漏通道或現(xiàn)象。因此可判定本層為水庫多次發(fā)生管涌的主要通道。沖積層下層為粘土、砂質(zhì)粘土,層厚0.16~5.40m,密實,干燥后甚堅硬,N63.5=18擊(ZK7),屬透水性能極差的中~低壓縮性土類。
根據(jù)有關(guān)資料,結(jié)合工程實際地質(zhì)情況分析,水庫下游壩腳多次發(fā)生管涌的主要原因是壩基存在厚度較大的松散河床堆積層,而建壩時沒有清基做隔水墻,只采用帷幕灌漿,但效果不佳,孔隙未能全部堵塞;且因壩前、后均為開礦后留下的礦湖(上游礦湖距離壩腳150m,下游礦湖距離壩腳70m,均比壩腳深約10m),而壩前鋪蓋層長80m只做到礦湖邊緣,導(dǎo)致滲流從壩前礦湖經(jīng)壩基透水層直出壩后反濾體外,而引起管涌。管涌的產(chǎn)生是因為有剩余壓力存在。對剩余壓力的來源作如下分析:
、 根據(jù)實測資料,在庫水位34.27m時測得的三條壩內(nèi)浸潤線(見圖2:壩內(nèi)水位對比圖),因有反濾排水設(shè)備的存在,這三條浸潤線的尾部都已降下來,它們已不能對壩下游造成大的剩余壓力;而按相同庫水位和當(dāng)時(測量這三條浸潤線的1968年)壩下排水設(shè)備位置計算的壩底壓坡線,則高于壩下鎮(zhèn)壓臺。所以剩余壓力不是來自壩體浸潤線,而是來自壩底的壓力水頭。
、 本土壩壩底跨壓新老河槽,而屢屢發(fā)生管涌的位置均在于老河槽及其邊緣;新河槽范圍的左壩段(東壩段)則從未發(fā)生管涌,相接在一起的東、西壩段有明顯的差別。來源于老河槽底部有深厚的強(qiáng)透水層,而新河槽底部只有很薄的砂卵石層。因此可以認(rèn)為:右壩段(西壩段)壩下的管涌與壩底河槽地層構(gòu)造有著密切關(guān)系。
⑶ 老河槽有著深厚的強(qiáng)透水層在建庫之初已經(jīng)探明,也作了上游鋪蓋、帷幕等防滲設(shè)施和壩底大面積的墊褥式導(dǎo)滲設(shè)備,為何還有導(dǎo)致管涌的剩余壓力呢?這與壩底滲流的出逸位置有著密切的關(guān)系。
據(jù)地質(zhì)資料,老河槽底部強(qiáng)透水層中間存在著一層相對不透水的粉質(zhì)粘土(或重壤土)層,可能由于這一粉質(zhì)粘土層的存在,限制著地基滲流流向壩底墊褥式導(dǎo)滲設(shè)備,而順著邊界限制繼續(xù)流至出逸點,出逸點離壩腳越遠(yuǎn),壩腳的剩余壓力越大。那么,第一次管涌的出逸點在那里呢?據(jù)當(dāng)時搶險經(jīng)驗介紹:“1958年4月3日發(fā)現(xiàn)下游的礦湖塌岸,長達(dá)19m,寬6m,說明壩(庫)內(nèi)滲流通至下游礦湖”。這一直觀推測,正與強(qiáng)透水層中存在限制滲流的粉質(zhì)粘土層的情況吻合。因為當(dāng)時地質(zhì)鉆探范圍只在壩底范圍進(jìn)行,沒有在壩下補(bǔ)孔進(jìn)一步查清;但從水庫剛蓄水,水位較低(1958年4月3日庫水位26.55m)時礦湖先塌岸,庫水位升高后壩腳管涌的情況判斷,粉質(zhì)粘土層還延續(xù)至下游礦湖。它限制著滲流流向上面而承受水壓。礦湖深約10m(據(jù)記載),作為滲流的出逸點是有條件的。
、 下游礦湖距壩腳70m,水面高程約1.2m;若取此為老河槽強(qiáng)透水層滲流的出逸點,以地下滲流壓坡線為直線變化,則可計得第一次管涌處的水位壓力高程為16.5m,比原河床面高4.5m,與搶險時壓蓋的砂石厚度基本相符。照此類推,第二次管涌處的水位壓力高程為13.1m,比河床面高1.1m,因此管涌勢頭比第一次大為減弱。
⑸ 第二平臺完成后情況發(fā)生變化:第二平臺末的排水溝位置距老壩腳更遠(yuǎn),排水溝溝底高程增至13.5m,此兩因素都起到增大壩腳地下水壓力的作用,對工程不利。1974年第五次管涌后整理鎮(zhèn)壓臺,把排水溝再往下游移,排水溝出口的量水堰堰頂高程13.9m,對比原來河床高1.9m,使壩腳地下水高程進(jìn)一步升高,這對壩腳減壓起到相反的作用;加上排水設(shè)備做得不好,使情況進(jìn)一步惡化。所以本次地質(zhì)鉆探發(fā)現(xiàn)壩下鎮(zhèn)壓臺各鉆孔內(nèi)的水位普遍很高,如ZK09號孔,在庫水位34.5m時,測得孔內(nèi)水位17.85m;(按第一次管涌推算,此點的地下水壓力高只為13.60m),ZK4(加)孔在庫水位36.55m時,測得孔內(nèi)水位18.00m(按第一次管涌推算,此點的地下水壓力高只為14.57m),在這樣低的庫水位,壩下地下水位就這么高(比原河床高了5.85~6.0m)。由此可見,若現(xiàn)在再接長鎮(zhèn)壓臺,再將滲流出逸點往下游推移,則勢必再增大壩腳地下水位,于工程安全不利,并加劇了對左壩段的影響。
3 土壩下游壩腳管涌處理方案的確定
針對上述土壩壩腳發(fā)生的多次管涌原因的分析,提出了治本的方法是堵截,即對大壩右壩段下方斷面為160×(3.65~11.0)m的松散砂礫層沿壩軸線進(jìn)行水泥灌漿,以期在砂礫層中形成一定厚度的隔水混凝土幕墻,防止或減弱庫水的滲漏。治標(biāo)的方法是用導(dǎo)滲,即在壩后鎮(zhèn)壓臺處修筑一個或一組減壓井,以期降低庫水的滲透壓力,防止再次發(fā)生管涌。最后,根據(jù)廣東省水電廳粵水電基字[1990]56號文“關(guān)于揭陽縣新西河水庫安全加固工程擴(kuò)初設(shè)計的批復(fù)”,從經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的角度考慮,決定先采用治標(biāo)的方法即排滲減壓的方案。具體做法如下:
a) 在發(fā)生管涌的右壩段部分,距下游壩腳15m處,沿壩軸線方向做淺溝反濾排水工程,反濾排水溝底高程16.00m,斷面尺寸依據(jù)滲流計算成果及以可以進(jìn)人檢查、維修決定,其凈寬取0.70m,高1.50m,溝底布設(shè)塊石、碎石、河砂構(gòu)成排水導(dǎo)滲體。為了提高排滲效果,并減少地層滲流對下游耕地的影響,沿排水溝方向每隔10m左右設(shè)一內(nèi)徑1.0m的導(dǎo)滲井,井深以達(dá)強(qiáng)透水層為控制,約2.0m深。在排水溝出口處設(shè)量水堰,觀測排水情況。
b)為安全計,從排滲減壓溝頂?shù)纳嫌蝹?cè)至土壩20.0m高程之間,作順坡安全壓重,同時由于此排水溝的水面高程為16.50m,而現(xiàn)有鎮(zhèn)壓臺后面原排水溝水面為14.0m,兩溝之間還存在地下水力坡降,如以此水力坡降順延至下游田面,則壓坡線還低于田面高程,根據(jù)《土石壩加固》的建議,壓坡線以上要有1.5~2.0m的壓重。為此,在鎮(zhèn)壓臺下游設(shè)一壓重段,高1.50m,長35.0m,寬度以岸為界。
采取上述工程措施后,壩腳附近的地下水位降低了,達(dá)到了消除隱患的目的。這樣便不會導(dǎo)致連在一起的左壩段的浸潤線升高,對土壩整體的穩(wěn)定作用也是十分明顯的。
4 施工過程應(yīng)注意的問題
a)由于導(dǎo)滲井井管深入強(qiáng)透水層,可能會給地下滲水創(chuàng)造集中滲流的條件而惹致麻煩,故施工過程應(yīng)加強(qiáng)觀測;
b)反濾排水溝溝底反濾料的級配及其分層一定要按設(shè)計的要求嚴(yán)格控制,以防止級配不良或分層不清而產(chǎn)生滲透破壞;
c) 反濾層不應(yīng)被堵塞,特別應(yīng)防止施工運(yùn)料時和雨水沖刷的泥土堵塞反濾層;
d) 反濾層的材料符合設(shè)計要求,不能用風(fēng)化的和不清潔的砂石料。
e)減壓井回填反濾料后應(yīng)立即進(jìn)行沖井和洗井,目的是破碎泥皮,洗出反濾料中的泥沙,促進(jìn)含水層中的較細(xì)顆粒進(jìn)入井內(nèi)排出,使較粗顆粒排列在反濾料的周圍,形成反濾,防止或延緩使用過程中淤堵。然后進(jìn)行抽水試驗,量測流量和出砂量,檢驗井的效果。
5 工程效果及結(jié)論
新西河水庫除險加固工程1994年11月完工,1995年4月經(jīng)過竣工驗收。該工程完工至今已近10年,經(jīng)受了1994年6號臺風(fēng),庫水位44.50m(接近設(shè)計水位44.79m)的考驗,原發(fā)生管涌的位置未有異常情況發(fā)生,說明該工程采用的處理方案是合理可行的。
新西河水庫土壩管涌處理主要有以下幾個特點:a)找準(zhǔn)了引起管涌的成因,抓住了處理的主要矛盾,采取導(dǎo)、減、排相結(jié)合的工程技術(shù)措施,有效的減少了壩腳地下水壓高程以達(dá)到消除導(dǎo)致壩腳發(fā)生管涌的能力。b)工程只在鎮(zhèn)壓臺表層施筑,工程量小,施工難度小,從而大大節(jié)省了工程的投資。
致謝:本文在撰寫過程中,引用了《揭陽縣新西河水庫加固工程擴(kuò)初設(shè)計書》的有關(guān)成果,謹(jǐn)此致謝!
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