簡(jiǎn)介: 水電廠自動(dòng)化元件的質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接關(guān)系到水電廠的安全運(yùn)行,也影響著綜合自動(dòng)化水平的提高。為此,葛洲壩大江電廠對(duì)其自動(dòng)化元件進(jìn)行不斷改造和優(yōu)化完善,在優(yōu)化選型和改造過(guò)程中,采用先試驗(yàn)再推廣的方法,使機(jī)組自動(dòng)化元件在運(yùn)行中的可靠性和穩(wěn)定性有了顯著改善,從而大大提高了電廠綜合自動(dòng)化水平。
關(guān)鍵字:技術(shù)改造;自動(dòng)化元件;選型;葛洲壩水電廠
葛洲壩大江電廠有14臺(tái)單機(jī)為125 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,主、輔設(shè)備大部分為國(guó)產(chǎn)設(shè)備,于1986年6月開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)行。由于受當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)技術(shù)條件的限制,機(jī)組自動(dòng)化元件主要是主機(jī)廠提供的配套產(chǎn)品。在投產(chǎn)初期,機(jī)組自動(dòng)化元件就暴露出較多的問(wèn)題,如:液壓電磁閥可靠性差,頂蓋浮子發(fā)卡造成水淹水導(dǎo)軸承事故,電動(dòng)閥門驅(qū)動(dòng)裝置拒動(dòng),高壓油壓力開(kāi)關(guān)整定值易變動(dòng)等,造成安全事故頻繁,自動(dòng)化程度很低,主要靠人海戰(zhàn)術(shù)來(lái)維持安全生產(chǎn)。90年代初期,電廠開(kāi)始著手對(duì)機(jī)組自動(dòng)化元件進(jìn)行選型試驗(yàn)和推廣改造,先后對(duì)多種自動(dòng)化元件進(jìn)行了換型改造。10年多來(lái),對(duì)機(jī)組自動(dòng)化元件的不斷優(yōu)化,使其運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性有了顯著改善,大大提高了電廠的綜合自動(dòng)化水平。
1 機(jī)組自動(dòng)化元件換型改造
1.1 電動(dòng)閥門驅(qū)動(dòng)裝置
機(jī)組的冷卻水系統(tǒng)水源直接取自長(zhǎng)江,由于水中帶有大量的泥沙和雜物,使得機(jī)組供水系統(tǒng)異常復(fù)雜,單臺(tái)機(jī)采用了11臺(tái)電動(dòng)閥門。原電動(dòng)閥門的驅(qū)動(dòng)裝置力矩偏小,無(wú)機(jī)械過(guò)載保護(hù),運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生不能電動(dòng)或機(jī)械過(guò)載卡死。另外,電動(dòng)閥門驅(qū)動(dòng)裝置在工藝上無(wú)防潮措施,使得電氣回路經(jīng)常發(fā)生接地,造成電動(dòng)閥門無(wú)法正常運(yùn)行。
1990年電廠將原技術(shù)供水用的1-9DF電動(dòng)閥驅(qū)動(dòng)裝置全部更換為Z-60、Z-90型閥門電動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置,該裝置具有力矩大、開(kāi)關(guān)方向均有過(guò)載保護(hù)、電氣密封性能好、安裝調(diào)試方便等特點(diǎn)。在隨后的幾年中,電廠將水系統(tǒng)濾水器手動(dòng)排污閥也更換為Z-30型電動(dòng)閥門,并對(duì)14臺(tái)機(jī)組壓油裝置的主供油閥進(jìn)行了改造,安裝了驅(qū)動(dòng)裝置。經(jīng)過(guò)近十年的運(yùn)行考驗(yàn),該驅(qū)動(dòng)裝置運(yùn)行情況良好。
1.2 電磁配壓閥
最初使用的電磁閥為主機(jī)廠配套的DF-1型電磁閥,它用于機(jī)組液壓油系統(tǒng)和機(jī)組制動(dòng)系統(tǒng)(壓縮空氣),在運(yùn)行過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)掛鉤掛不上、燒接點(diǎn)、燒線圈、漏氣、漏油和發(fā)卡拒動(dòng)現(xiàn)象。90年代初,開(kāi)始著手對(duì)電磁閥進(jìn)行更換改造試驗(yàn),首先選用的是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,雖然價(jià)格便宜、售后服務(wù)及時(shí),但質(zhì)量不太穩(wěn)定,在產(chǎn)品制造工藝和質(zhì)量管理方面存在一些問(wèn)題,少量采用時(shí)情況比較好,一旦大規(guī)模投入改造就會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的問(wèn)題。為此,1995年開(kāi)始選用日本VE23/1200二位三通電磁空氣閥,用于風(fēng)閘上下腔自動(dòng)排氣控制;隨后選用德國(guó)VE40二位四通電磁配壓閥,用于水系統(tǒng)正反向供水和鎖定的自動(dòng)控制。這兩種電磁閥均為雙穩(wěn)態(tài),DC 220V供電,體積小,動(dòng)作靈敏度高,基本上為免維護(hù)產(chǎn)品。目前,電廠已普遍推廣選用進(jìn)口電磁閥。
壓油裝置的自動(dòng)補(bǔ)氣問(wèn)題一直是大型水輪發(fā)電機(jī)組比較棘手的問(wèn)題。電廠14臺(tái)機(jī)組在安裝時(shí)設(shè)計(jì)有自動(dòng)補(bǔ)氣功能,但由于補(bǔ)氣電磁閥的技術(shù)問(wèn)題,一直未投入自動(dòng)運(yùn)行。1997年在10、11號(hào)機(jī)組上試用了國(guó)產(chǎn)B302-2型補(bǔ)氣裝置,通過(guò)與計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)配合,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組自動(dòng)補(bǔ)氣功能。該裝置集補(bǔ)氣、排氣、安全保護(hù)及自保持電氣控制回路于一體;電磁閥的體積小、工作壓力高、消耗功率低、動(dòng)作可靠。但由于電廠機(jī)組壓油裝置補(bǔ)氣量過(guò)大,該裝置過(guò)氣流量相對(duì)過(guò)小,造成補(bǔ)氣時(shí)間很長(zhǎng)。2000年又試選用了進(jìn)口補(bǔ)氣電磁閥,目前正在試驗(yàn)中。
1.3 液位信號(hào)器
(1)頂蓋液位信號(hào)器。從前采用的是空心導(dǎo)桿浮球形式,磁浮球隨著液位的變化上下移動(dòng),接通導(dǎo)桿內(nèi)干簧接點(diǎn)或濕簧接點(diǎn)。由于所處工作環(huán)境惡劣,經(jīng)常發(fā)生接點(diǎn)損壞、浮球發(fā)卡,不能正確控制頂蓋泵的正常工作。改造前電廠每年至少發(fā)生一次水淹水導(dǎo)軸承事故,嚴(yán)重時(shí)一天之內(nèi)曾發(fā)生2臺(tái)機(jī)水淹水導(dǎo)事故,成為困擾電廠安全生產(chǎn)的難題。1992年電廠選用了國(guó)產(chǎn)FWX-43型液位信號(hào)控制器,將頂蓋液位信號(hào)器由頂蓋層移至水導(dǎo)層,工作環(huán)境大大改善。該信號(hào)器由4個(gè)浮球與3個(gè)磁記憶開(kāi)關(guān)組成,浸在液體中的浮力塊通過(guò)不銹鋼鋼絲繩與上部的磁頭相連。當(dāng)液位變化時(shí),浮力塊所受浮力將隨之變化,使上部的磁頭隨鋼絲繩一起出現(xiàn)相應(yīng)位移,其磁記憶接點(diǎn)動(dòng)作反映相應(yīng)的液位變化,從而控制頂蓋泵的起;虬l(fā)出水位過(guò)高信號(hào)。該信號(hào)器特別適合含泥沙污物多的環(huán)境。在14臺(tái)機(jī)組頂蓋液位信號(hào)器改造后,電廠至今未發(fā)生過(guò)因控制元件失靈造成的水淹水導(dǎo)事故。
(2)三部軸承液位信號(hào)器。機(jī)組的上導(dǎo)、推力、水導(dǎo)三部軸承最初使用國(guó)產(chǎn)磁浮子液位信號(hào)器監(jiān)視油位上下限,由于接點(diǎn)動(dòng)作不可靠,常拒動(dòng)或誤動(dòng)。后加裝了壓力變送器監(jiān)視油位,由于變送器采用測(cè)量壓力變換為液位的原理,加之三部軸承油位量程范圍小,使測(cè)量誤差較大,不能準(zhǔn)確反映軸承油位。為了徹底解決這一問(wèn)題,經(jīng)多方考察論證,1998年選用德國(guó)產(chǎn)品,對(duì)14臺(tái)機(jī)組的三部軸承液位信號(hào)器和壓力變送器進(jìn)行了改造。上導(dǎo)和推力采用SBMG-25/16/2 m-350型液位信號(hào)器,水導(dǎo)采用TN-65/16/2 m-350型液位信號(hào)器,用于三部軸承油位信號(hào)的在線監(jiān)視與異常報(bào)警。該產(chǎn)品將液位信號(hào)器、壓力變送器和液位指示器三合一,集磁翻板現(xiàn)地液位顯示、傳感器變送模擬量輸出和雙軌道外掛磁記憶開(kāi)關(guān)為一體。浮球采用了高強(qiáng)度鈦合金全封閉式浮球,浮球活動(dòng)間隙大,無(wú)卡阻且耐磨;開(kāi)關(guān)為磁記憶干簧接點(diǎn),其可靠性高,并可根據(jù)實(shí)際需要任意設(shè)置在磁翻板液位計(jì)兩側(cè)的軌道上,調(diào)整極為方便;傳感器內(nèi)電阻鏈由一系列焊接在電路板上的小芯片組成,小芯片集成了1個(gè)刻度精確電阻和1個(gè)微動(dòng)干簧開(kāi)關(guān),液位變送器能準(zhǔn)確將實(shí)際液位以4~20 mA電流輸送給計(jì)算機(jī)監(jiān)控裝置。該產(chǎn)品特別適合在機(jī)組頻繁振動(dòng)的部位使用。這些優(yōu)越的性能是電廠以前使用過(guò)的液位計(jì)所無(wú)法比擬的。因此電廠已在機(jī)組壓油裝置集油槽、壓油罐、漏油箱等液體監(jiān)控部位全面推廣。改進(jìn)后的該液位信號(hào)器還安裝在頂蓋上,用于準(zhǔn)確監(jiān)視頂蓋水位和控制頂蓋水泵。
1.4 壓力變送器
電廠機(jī)組和公用設(shè)備設(shè)計(jì)之初沒(méi)有壓力變送器方面的監(jiān)視。1994年底隨著計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的改造完善,開(kāi)始加裝壓力變送器。初期選用國(guó)產(chǎn)壓力變送器用于機(jī)組各種壓力的監(jiān)視,由于測(cè)量誤差大、損壞率高而遭淘汰。后開(kāi)始選用美國(guó)產(chǎn)PTC500系列各量程壓力變送器和國(guó)產(chǎn)843DP-A2I1SK-C壓差變送器,用于機(jī)組油水風(fēng)系統(tǒng)、蝸殼、尾水管等各測(cè)點(diǎn)的壓力、負(fù)壓及濾水器前后的壓差在線監(jiān)測(cè)。這些變送器的加裝完善了機(jī)組計(jì)算機(jī)報(bào)表,對(duì)設(shè)備的監(jiān)控力度大大加強(qiáng),減輕了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
1.5 壓力信號(hào)器
電廠油、氣系統(tǒng)采用的電接點(diǎn)壓力表經(jīng)常出現(xiàn)粘連、接點(diǎn)被燒壞、測(cè)值不準(zhǔn)和脹管脫焊噴油等,造成機(jī)組低油壓誤動(dòng)停機(jī)。其間,曾經(jīng)選用國(guó)產(chǎn)壓力開(kāi)關(guān)取代電接點(diǎn)壓力表,后因其壓力整定值易漂移而停用。以后選用了美國(guó)產(chǎn)PSN-0405壓力開(kāi)關(guān),取代機(jī)組風(fēng)閘上下腔及空氣圍帶充排氣控制水銀接點(diǎn)壓力信號(hào)控制器。2001年在14、12號(hào)兩臺(tái)機(jī)組壓油裝置上采用了美國(guó)產(chǎn)9NN-KS-N4-CIA-X37I壓力開(kāi)關(guān),用于油壓保護(hù)和油泵的控制。這次選用的壓力開(kāi)關(guān)具有定值調(diào)整精度高、不變位、調(diào)整方便和接點(diǎn)開(kāi)斷性能可靠的特點(diǎn),擬在全廠推廣使用。
1.6 示流信號(hào)器
用于電廠機(jī)組冷卻水系統(tǒng)的示流信號(hào)器有兩種:一種是擋板式,另一種是靶式。經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,靶式示流信號(hào)器明顯優(yōu)于擋板式示流信號(hào)器。靶式示流信號(hào)器采用不銹鋼波紋管密封,具有使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)量小、適應(yīng)渾水環(huán)境等特點(diǎn)。因此,選用了國(guó)產(chǎn)靶式示流信號(hào)器,更換了8臺(tái)機(jī)組48個(gè)擋板式示流信號(hào)器,提高了機(jī)組冷卻水系統(tǒng)的示流監(jiān)視能力和開(kāi)停機(jī)成功率。但是,靶式示流信號(hào)器只能判斷水流的通斷,從更高的要求出發(fā),還應(yīng)增加對(duì)水流流量的定量監(jiān)測(cè)。
1.7 位移傳感器
水輪發(fā)電機(jī)組調(diào)速器采用的是國(guó)產(chǎn)位移傳感器,在運(yùn)行過(guò)程中傳感器存在零點(diǎn)漂移、輸出脈動(dòng)電壓超標(biāo)、溫度漂移、輸出線性度差等問(wèn)題,造成機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)、協(xié)聯(lián)不準(zhǔn)、達(dá)不到滿負(fù)荷。2000年初電廠在8、9號(hào)機(jī)組采用了美國(guó)產(chǎn)DCT-3000位移傳感器,使用效果良好。
1.8 轉(zhuǎn)速信號(hào)器
在轉(zhuǎn)速信號(hào)器方面,由于原BZX-3和ZX-8A型轉(zhuǎn)速信號(hào)器晶體管元器件急劇老化,造成機(jī)組多次誤動(dòng)停機(jī)。1997年電廠選用了GZWZX型微機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)裝置進(jìn)行替換。為了避免機(jī)組永磁發(fā)電機(jī)花鍵軸斷裂,影響轉(zhuǎn)速信號(hào)器的正常工作,2000年還試用了ZCP-110型轉(zhuǎn)速繼電器,其中用齒盤替換了機(jī)組永磁發(fā)電機(jī),電氣測(cè)量部分是高可靠性的可編程控制器。電廠擬在全廠范圍內(nèi)推廣使用齒盤測(cè)速信號(hào)裝置,并與機(jī)組RTU改造配套使用。
1.9 濾水器
濾水器原設(shè)計(jì)是旋轉(zhuǎn)式,設(shè)旋轉(zhuǎn)濾筒清污。但是,長(zhǎng)江水質(zhì)渾濁、惡劣,汛期時(shí)最大含沙量可達(dá)10.5 kg/m3 ,并夾帶有大量的泡沫、雜草、塑料制品等雜物,使濾水器投運(yùn)以后因負(fù)荷過(guò)重?zé)o法旋轉(zhuǎn);將全廠21臺(tái)機(jī)組的濾水器旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)拆除,變旋轉(zhuǎn)式為固定式,結(jié)果使濾水器汛期堵塞更加嚴(yán)重。解決該問(wèn)題的一個(gè)重要措施就是定期進(jìn)行正反向供水倒換,并對(duì)濾水器進(jìn)行反沖排污。近年來(lái),長(zhǎng)江水質(zhì)持續(xù)惡化,汛期泥沙及漂浮物增多,原來(lái)在汛期每周一次的倒換操作增加到每天一次甚至數(shù)次,其中21、20號(hào)等右岸機(jī)組汛期達(dá)到每2h進(jìn)行一次倒換操作,有時(shí)反沖解決不了問(wèn)題,只能停機(jī)對(duì)濾水器分解進(jìn)行人工清渣及清掃濾網(wǎng)。頻繁的倒換操作又造成電動(dòng)閥銅螺母、閥桿磨損,閘板卡死或脫落,加壓泵損壞,造成機(jī)組被迫停機(jī),形成惡性循環(huán)。
針對(duì)濾水器存在的問(wèn)題,2000年12月,電廠在20號(hào)機(jī)水系統(tǒng)選用了ZLSG改進(jìn)型復(fù)合自動(dòng)排污濾水器進(jìn)行試驗(yàn),取得了良好的效果。該濾水器具有以下優(yōu)點(diǎn):
、龠^(guò)濾面積大,出口水壓穩(wěn)定,可靠性高,既排沉積泥沙又排漂浮物,過(guò)濾徹底,新濾水器運(yùn)行期間沒(méi)有任何濾網(wǎng)堵塞、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)卡阻現(xiàn)象;
、诰S護(hù)量低,幾乎沒(méi)有任何檢修維護(hù)工作;
、圩詣(dòng)化程度高,PLC控制可以滿足多種控制功能的要求。這種濾水器的安裝應(yīng)用大大提高了機(jī)組自動(dòng)化水平,減輕了運(yùn)行和檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。2001年冬修期間,在15~21號(hào)機(jī)組上全面推廣應(yīng)用。
2 改造后的運(yùn)行效果
2.1 促進(jìn)了設(shè)備操作可靠性的提高
機(jī)組自動(dòng)化元件的換型和擴(kuò)充使計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)功能得到充分發(fā)揮,大大提高了機(jī)組主、輔設(shè)備運(yùn)行監(jiān)視的可靠性。在中控室即可全面了解設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)采用模擬量和開(kāi)關(guān)量雙重監(jiān)視和控制,使設(shè)備運(yùn)行更加可靠。1990~1995年機(jī)組的開(kāi)停機(jī)成功率基本上在50%左右。1995年后,開(kāi)停機(jī)成功率逐漸提高,到2000年開(kāi)停機(jī)成功率達(dá)到99.7%。
2.2 促進(jìn)了運(yùn)行管理水平的全面提高
機(jī)組自動(dòng)化元件的改造與計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)密切相關(guān),在機(jī)組自動(dòng)化元件得以更新改造和擴(kuò)充后,使監(jiān)控系統(tǒng)的信息更加充分可靠,充實(shí)了計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)人機(jī)界面窗口。運(yùn)行人員可在中控室直接監(jiān)視到所有設(shè)備的狀況,所有操作都可在中控室完成,使運(yùn)行人員擺脫了定期抄表和頻繁巡檢的繁重勞動(dòng)。元件的智能報(bào)警及時(shí)反映出設(shè)備的故障信息,使運(yùn)行人員及時(shí)掌握設(shè)備狀況,及時(shí)消除設(shè)備隱患,降低事故風(fēng)險(xiǎn)。
2.3 促進(jìn)了運(yùn)行值守方式的進(jìn)步
電廠發(fā)電初期的運(yùn)行值班方式采用分散值班,機(jī)組機(jī)旁、中控室及重要部位均有人值班。1989年11月采用相對(duì)集中值班方式,廠房?jī)?nèi)設(shè)置兩個(gè)機(jī)械值班點(diǎn),電氣值班集中于中控室。1996年1月機(jī)電合一值班,1997年10月進(jìn)行“無(wú)人值班(少人值守)”試運(yùn)行,機(jī)電合一值班改為少人值守多人待命。到1998年12月,通過(guò)國(guó)家電力公司“無(wú)人值班(少人值守)”正式驗(yàn)收。值班方式的每一次變化都是伴隨著自動(dòng)化元件換型改造力度的加大,自動(dòng)化元件的換型改造為值守方式的進(jìn)步提供了有力保障。
3 經(jīng)驗(yàn)及體會(huì)
水電廠機(jī)組自動(dòng)化元件的選型改造一定要高起點(diǎn)、高可靠性,選型改造一定要慎重,應(yīng)先試驗(yàn)再推廣,并盡量選用質(zhì)量好的定型產(chǎn)品,在資金條件允許的情況下首選進(jìn)口產(chǎn)品,避免重復(fù)改造、造成浪費(fèi)。部分國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化元件質(zhì)量是過(guò)硬的,還有部分產(chǎn)品需要提高質(zhì)量,希望國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家加強(qiáng)質(zhì)量管理,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品檔次,共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化元件的進(jìn)步和發(fā)展。