鄭煤集團(tuán)公司超化煤礦開(kāi)采的二疊系山西組二1煤層屬“三軟”不穩(wěn)定厚煤層,煤層的頂板、底板均由硬度低的泥巖或砂質(zhì)泥巖組成,頂板隨開(kāi)采活動(dòng)隨采隨落,底板也易發(fā)生底鼓現(xiàn)象,煤層松軟破碎。礦井1993年投產(chǎn),原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力90萬(wàn)t/a,經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后礦井生產(chǎn)能力提高到240萬(wàn)t/a,裝備一綜一炮兩個(gè)放頂煤工作面組織生產(chǎn),開(kāi)采方法為一次采全高,全部垮落法管理頂板。礦井瓦斯區(qū)呈條帶分布,掘進(jìn)時(shí)易揭露煤層瓦斯富集區(qū),巷道內(nèi)瓦斯涌出量大,導(dǎo)致瓦斯時(shí)常超限,對(duì)于采用綜掘機(jī)掘時(shí)的煤巷掘進(jìn)面瓦斯問(wèn)題更為突出。采取大功率對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)、大直徑強(qiáng)力風(fēng)筒供風(fēng),增加有效供風(fēng)量稀釋排放涌出的瓦斯,但增風(fēng)排瓦斯的能力是有限制的,同時(shí)風(fēng)量過(guò)大對(duì)降塵和優(yōu)化作業(yè)環(huán)境不利。因頂煤松軟破碎掉落造成瓦斯超限情況仍經(jīng)常發(fā)生,嚴(yán)重制約著掘進(jìn)安全和掘進(jìn)進(jìn)度。探索“三軟”煤層沿空沿底掘進(jìn)大斷面巷道防頂煤冒落、防瓦斯、防煤塵技術(shù)刻不容緩。

  1 試驗(yàn)區(qū)概況

  試驗(yàn)在21051綜采工作面上副巷沿底煤巷掘進(jìn)工作面進(jìn)行,該巷道采用綜掘機(jī)進(jìn)行掘進(jìn),巷道凈斷面10.5m2。該掘進(jìn)工作面上鄰13013采空區(qū),煤層傾角4°~11.5°,煤層平均厚度9.9m,煤體呈黑色粉末狀,煤質(zhì)屬中灰、低硫、高發(fā)熱量,硬度低,煤層硬度系數(shù)f=0.1~0.3,極易破碎。直接頂,底板均為砂質(zhì)泥巖,直接頂厚度1.97m,直接底厚度為6.17m,掘進(jìn)工作面存在高瓦斯區(qū),瓦斯涌出量1.0~3.0m3/min。

  2 注水防治瓦斯及煤塵機(jī)理

  通過(guò)向煤體鉆孔注水,煤體內(nèi)水分增加,使煤體濕潤(rùn),達(dá)到主動(dòng)減少掘進(jìn)時(shí)煤塵產(chǎn)生量的目的;同時(shí),注水后水份占據(jù)著煤體內(nèi)的部分空間,減少了煤孔隙的有效容積,導(dǎo)致透氣性能的降低,由于水形成的薄膜附在孔隙內(nèi)表面上,從而封閉了瓦斯排放,煤層瓦斯排放量減少,使注水濕潤(rùn)后的煤體比干煤的瓦斯放散速度小,放散瓦斯量少,從而起到注水對(duì)煤層瓦斯涌出的抑制作用。注水后頂部煤體的整體穩(wěn)定性增強(qiáng),煤的堅(jiān)固性相對(duì)增加,從而降低了掘進(jìn)巷道迎頭頂煤片幫、冒頂發(fā)生的幾率,消除因頂煤冒落造成的瓦斯超限。

  3 注水參數(shù)選擇

  3.1 注水壓力

  注水壓力大小直接關(guān)系到透水半徑、注水時(shí)間和注水效果。二1煤具有松軟、強(qiáng)度低、易破碎以及透水性差的特點(diǎn),所以注水壓力過(guò)高,不利于迎頭煤壁管理和煤壁的養(yǎng)護(hù),注水壓力小則有效滲水半徑小,需要注水時(shí)間長(zhǎng),注水效果差。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),注水壓力超過(guò)4MPa,煤壁易片幫,低于2MPa,潤(rùn)濕半徑太小,注水效果不好。因此,注水壓力選定在2~4MPa。

  3.2 注水孔布置

  巷道掘進(jìn)采用U型鋼掛塑料編織網(wǎng)支護(hù),巷道凈斷面積10.5m2,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),水壓在3MPa時(shí)水的潤(rùn)濕半徑達(dá)3~4m,因此全斷面注水孔采用兩組共6個(gè)孔布置,由于使用封孔器長(zhǎng)度為1~1.5m,要保證一定量的潤(rùn)濕面積,注水孔深度必須大于2m,且越深潤(rùn)濕面積越大,但注水孔過(guò)深影響打孔效率,且注水孔超過(guò)卸壓區(qū)后,裂隙減少,達(dá)不到預(yù)期效果,受上述條件制約,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),注水孔長(zhǎng)度選定為5m。第一組3個(gè)孔距巷道輪廓線(xiàn)下0.3m處左右拱及拱頂開(kāi)孔,為保證注水控制巷道頂煤不小于2m,孔仰角25°向頂煤注水;第二組3個(gè)孔距巷底1m布置,孔間距1.5m,鉆孔沿水平方向向掘進(jìn)面前方布置。

  4 注水工藝

  在交接班時(shí)間和掘進(jìn)面簡(jiǎn)單檢修期間進(jìn)行注水工作。

  1)打孔:打鉆工藝對(duì)保證鉆孔質(zhì)量,提高封孔質(zhì)量十分重要,由于鉆孔在掘進(jìn)面施工,鉆孔深度淺,采用礦用隔爆型煤電鉆配合輕型可接麻花鉆桿即能滿(mǎn)足打鉆桿即能滿(mǎn)足打鉆需要。

  2)封孔:封孔工藝是煤體注水的一個(gè)主要技術(shù)環(huán)節(jié),目前國(guó)內(nèi)有泥砂漿封孔和封孔器封孔兩種方法,經(jīng)多方比較,采用Bimbar-1型橡膠封孔器封孔是軟煤層最佳封孔方法,且使用方便,操作簡(jiǎn)單,在加壓后能實(shí)現(xiàn)封孔器與鉆孔壁的無(wú)縫結(jié)合。

  3)注水流程:利用掘進(jìn)巷道內(nèi)敷設(shè)的防塵管路供水,工藝流程是:打孔→連接管道→安裝封孔器→供水。注水工藝融合進(jìn)掘進(jìn)面生產(chǎn)工藝之中,每個(gè)掘進(jìn)班前30min先進(jìn)行煤體注水,全斷面分兩組注水,每組3個(gè)孔,每組注水時(shí)間約需10min,全斷面完成注水工藝需20min,以后每掘進(jìn)5m再重復(fù)上述注水工藝。

  5 效果分析

  1)掘進(jìn)期間迎頭頂煤易于控制,松散干燥的煤體注水后增強(qiáng)了頂煤及煤壁的整體性、穩(wěn)定性、片幫、冒項(xiàng)得到了有效控制。

  2)巷道內(nèi)瓦斯涌出量明顯減少,平均減少0.6m3/min,瓦斯超限問(wèn)題得到了有效控制。  

  3)通過(guò)對(duì)掘進(jìn)工面作正常掘進(jìn)生產(chǎn)時(shí)期掘進(jìn)巷道內(nèi)回風(fēng)流中煤塵濃度的測(cè)定統(tǒng)計(jì)情況分析,采取注水措施后掘進(jìn)巷道風(fēng)流中的煤塵濃度平均降低約30mg/m3,實(shí)現(xiàn)了巷道風(fēng)流中煤塵濃度基本保證在10mg/m3以?xún)?nèi),符合《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定,有利于改善作業(yè)環(huán)境和保障作業(yè)人員身體健康。

  4)通過(guò)注水前后掘進(jìn)進(jìn)度數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)比較,采取注水措施后掘進(jìn)進(jìn)度比注水平均提高2.4m/班,一個(gè)機(jī)掘面僅出煤一項(xiàng)年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益307萬(wàn)元。

  6 結(jié)語(yǔ)

  1)“三軟”厚煤層沿底大斷面掘進(jìn)巷道采取迎頭煤壁注水工藝防瓦斯、防煤塵,技術(shù)上可行、操作簡(jiǎn)便、維護(hù)簡(jiǎn)單、安全可靠。

  2)在保證掘進(jìn)進(jìn)度有所提高的前提下,掘進(jìn)面迎頭煤壁注水防瓦斯、防煤塵效果明顯。

  3)注水安排在交接班時(shí)間和掘進(jìn)面簡(jiǎn)單檢修期間,注水工作基本不占用正常掘進(jìn)時(shí)間。

  4)結(jié)合超化礦掘進(jìn)工作面和供水管路靜壓水壓力實(shí)際情況,掘進(jìn)面迎頭煤壁注水可直接采用供水管路靜壓水壓力來(lái)代替常規(guī)注水泵,并取得了良好的防治瓦斯和煤塵效果。