一、工程簡(jiǎn)介

  1、設(shè)計(jì)概況:

  廣州某大型樓盤地下室工程建筑面積1.44 萬M2,原設(shè)計(jì)地下室結(jié)構(gòu)底板面層做法為C20 砼找坡層最薄處100 厚,內(nèi)配φ6@200 雙向鋼筋網(wǎng),找坡層表面用1:2.5 水泥砂漿找平層20 厚,實(shí)際做法經(jīng)甲方出指令修改為C30 砼整筑層最薄處100 厚,按原圖找坡,取消鋼筋網(wǎng)以及1:2.5 水泥砂漿找平層20 厚。

  2、施工概況:

  1)承建單位根據(jù)甲方修改指令要求組織施工:

   a.施工原材料砼由某砼公司提供商品砼,砼配制強(qiáng)度38.2Mpa,商品砼其它技術(shù)參數(shù)為水泥42.5R 普通水泥,粗骨料為花崗巖(5~31.5mm 規(guī)格),細(xì)骨料為中砂,混合材料為Ⅱ級(jí)粉煤灰,配合比為水泥:混合材(粉煤灰):砂:石 為1:0.38:2.93:3.98:0.65,坍落度140±20mm。

   b.施工機(jī)具:砼運(yùn)輸車、手扶拖拉機(jī)、混凝土振動(dòng)棒、混凝土抹光機(jī)、手抹子、槽鋼。

   c.施工工藝:施工前打點(diǎn)找坡,用槽鋼分格好,并且清理干凈淤泥及積水,手扶拖拉機(jī)運(yùn)輸砼到現(xiàn)場(chǎng)后,鏟平砼,用混凝土振動(dòng)棒點(diǎn)振密實(shí)后,用混凝土抹光機(jī)及手抹子抹平表面。

   d.施工日期:從2003 年9 月9 日開始至2003 年10 月8 日結(jié)束,歷時(shí)1個(gè)月。

  2)該地下室在找平層施工時(shí)及施工完畢后,部分地點(diǎn)砼沒達(dá)到養(yǎng)護(hù)期以及使用期就投入使用作為裝修、消防、水電等施工單位的加工場(chǎng)。直至2003年12 月消防驗(yàn)收時(shí)才基本結(jié)束。

二、存在質(zhì)量問題:

  1、 該地下室底板找平層澆搗完成后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),絕大部分面層出現(xiàn)起灰、起塵,局部面層出現(xiàn)起砂、磨損麻面,影響到車庫車位及行車導(dǎo)向劃線工作,不符合設(shè)計(jì)的基本功能要求。

三、質(zhì)量問題分析:

  1)絕大部分面層起灰塵,主要是施工單位施工所用的砼坍落度達(dá)140±20mm,粉煤灰摻量達(dá)38%(占水泥用量),很顯然澆搗過程中,由于坍落度比較大,粉煤灰摻量多,粉煤灰比重輕易于浮在砼表面。粉煤灰需和水泥水化產(chǎn)物Cao 進(jìn)行反應(yīng),因粉煤灰摻量大,水化物Cao 數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,最終粉煤灰沒有充分熟化形成粉塵吸附于砼表面,一經(jīng)摩擦即形成灰塵。

  2)局部面層出現(xiàn)起砂、磨損麻面現(xiàn)象,產(chǎn)生該質(zhì)量問題主要是面層澆搗完成后1~2 天就有人行走以及做為加工場(chǎng)地,砼面層強(qiáng)度比較低,人及材料與地面摩擦損壞了面層的壓光層,造成表面灰沙脫落,露出麻面。根據(jù)現(xiàn)行建筑地面工程驗(yàn)收規(guī)范(GB50209-2002)要求,“面層抗壓強(qiáng)度達(dá)到5Mpa方準(zhǔn)上人行走,抗壓強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求后方可正常使用”。因此形成該質(zhì)量問題主要是提前使用人為破壞造成。

  四、處理方法:

  在保證地下室的使用功能和盡量減少處理費(fèi)用的前提下,采用以下處理方法:用磨石機(jī)將地下室找坡層達(dá)不到強(qiáng)度要求的表面磨掉,露出能滿足使用要求的基層。

  五、處理效果:

  處理后,找平層表面露出比較堅(jiān)固的基層,經(jīng)回彈測(cè)試,強(qiáng)度達(dá)到原設(shè)計(jì)要求,滿足行車及行車線路劃線工作,效果滿意。