摘要:甘岔河水電站發(fā)電引水洞穿越一寬11m的斷層破碎帶,在開挖過程中,發(fā)生了較大范圍的塌方。文中介紹了采用超前砂漿錨桿和型鋼支護的方法,較好的解決了隧洞開挖支護問題,可供工程實踐參考。

  1概述

  甘岔河水電站工程位于陜西省鎮(zhèn)安縣甘岔河上,是利用滑坡體形成的天然堰塞壩引水發(fā)電的水電工程。整個工程由樞紐、引水建筑物、電站廠房三部分組成。電站裝機2×1600kW,設計水頭106.5m。

  引水建筑物由引水隧洞、渡槽、倒虹吸和壓力管道組成,其中引水隧洞全長2001.521m,開挖斷面為城門洞型,凈寬2.0m,最大引用流量3.6m3/s。

  引水遂隧洞于1998年12月中旬開工,在開挖中出現(xiàn)塌方冒頂,地表出現(xiàn)直徑15m,深達16m左右的塌陷坑。

  2引水隧洞的工程地質(zhì)條件及塌方

  冒頂原因

  引水隧洞大部分地段為白云石英片巖,局部為石灰?guī)r,山體雄厚,節(jié)理裂隙不甚發(fā)育,為Ⅱ~Ⅲ類圍巖,原設計提出了根據(jù)圍巖開挖實際情況采用錨桿臨時支護的措施。

  實際開挖后發(fā)現(xiàn),樁號1+394.84至1+405.84段為一斷層破碎帶,帶寬達11.0m,帶內(nèi)石質(zhì)雖較硬,但構造節(jié)理密集,節(jié)理面及其組合雜亂,形成大量碎塊體,塊體間充填泥質(zhì)。受該斷層破碎帶的影響,樁號1+350.34至1+412.84段節(jié)理縱橫交錯,切割強烈,片理發(fā)育,風化強烈。施工中為減弱爆破震動,采用了先小斷面導洞掘進,襯砌時再擴洞至設計斷面的方法通過了該斷層破碎帶。施工中雖有錨桿支護措施,但由于該破碎帶內(nèi)圍巖極其破碎,且臨時木支護及襯砌未能緊跟開挖進行,造成在掘進通過該斷層破碎帶15m后出現(xiàn)了大面積塌方。塌方后,繼續(xù)施工出渣,致使塌方上部巖體進一步塌落,最終塌落至地表形成冒頂。

  3塌方冒頂處理方案的確定

  對于塌方冒頂?shù)奶幚,有兩個比較方案:第一方案是移線方案,即將洞軸線向山體內(nèi)側偏移繞開斷層破碎帶。此方案工程量增加較多,工期將延長,同時洞軸線偏移后能否避開該斷層破碎帶難以確定。第二方案是邊開挖出渣邊支護邊襯砌方案,此方案安全經(jīng)濟,工期短,最終確定采用此方案,如圖1所示。

  4塌方冒頂處理方案的實施

  方案確定后,對地表塌陷坑進行了邊坡清理和木架水平支護,以阻止上部浮土進一步下滑。施工過程中采用了超前砂漿錨桿加固圍巖和型鋼拱架支護的方法,取得了較好的效果。

  超前砂漿錨桿加固圍巖:即沿頂拱部外側順洞縱軸線小傾角打超前錨桿孔,并用注漿器依次注入砂漿,安裝錨桿(錨桿為長2.5m的28螺紋鋼筋,間距為10cm)加固洞頂部位圍巖;沿邊墻順洞縱軸線斜向小傾角打超前錨桿孔,安裝錨桿加固兩側壁圍巖(錨桿間距為15cm)。

  型鋼拱架支護:即開挖成型后,立即在襯砌輪廓線外圍用拱架支護,拱架為城門洞型,每榀由兩立柱和拱圈組成,在制造間進行預拼裝,現(xiàn)場焊接。榀與榀之間間距為100cm,每榀型鋼拱架與φ28錨桿焊接連為一體,形成整體穩(wěn)定結構。

  在打錨桿孔時,因圍巖松散破碎成孔困難,先要沿開挖輪廓線外圍灌漿,然后再鉆孔。在超前錨桿砂漿強度達到設計強度的70%后,進行人工開挖,開挖進尺控制在1.0m內(nèi)。開挖成型后,立即進行型鋼拱架支護和混凝土襯砌施工。待襯砌混凝土強度達到設計強度70%以后再進行下一循環(huán)的錨桿安設、型鋼拱架支護和混凝土襯砌。如此循環(huán),直至通過冒頂段。在襯砌完成以后,將地表的沉陷坑土石回填至原地面高程。

  5塌方冒頂處理方案的實施效果

  該方案處理塌方冒頂15.8m,經(jīng)過2年多的運行觀測,塌方冒頂洞段經(jīng)過處理后,運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)異常情況。

  采用邊開挖邊支護邊襯砌方案處理塌方冒頂段方案可行,優(yōu)點突出,可供工程實踐參考。